首套国产化干气密封在中科炼化实现长周期运行

近日,中科炼化裂解装置乙烯“三机”(裂解气压缩机、丙烯制冷压缩机、乙烯制冷压缩机)12套干气密封、6套控制系统密封良好,各项技术参数均达标,安全平稳运行超500天,标志着国内首套国产化干气密封在中科炼化实现长周期运行。

此前,由于乙烯“三机”的干气密封研发存在轴径大、转速高、温度低等难点,中国石化“三机”干气密封及控制系统全部依赖进口,国产化制造及应用仍是空白。为了打破国外垄断局面,2017年,中国石化在中科炼化开展乙烯“三机”干气密封及控制系统首套国产化的研制及应用工作,作为重大装备国产化立项。

中科炼化蒸汽裂解装置的“心脏”设备“三机”均采用了首套国产化干气密封。该干气密封端面采用双向槽,具有无磨损、功耗小、泄漏小等优点,可双向转动,有效防止压缩机反转带来的损害。在运行过程中,中科炼化重点关注干气密封变化情况,开展“先锋机”竞赛评比,党员带群众,日常加强巡检和特护,双管齐下,为干气密封及控制系统的稳定运行奠定了基础。

    国产化干气密封的成功应用,成功打破该产品被国外长期垄断的局面。此外,中科炼化国产密封及控制系统运行良好,大大节省了干气密封及控制系统维修更换的费用,每次可节约更换费用近1800万元,维修费用500万元,降本减费效益可观。


信息来源: 
2022-04-28