4月初,滨南厂采油管理一区开始推广应用无极变速电机。该电机可根据井下供液能力实时匹配最优冲次,避免无效能耗、减少杆管偏磨,替代传统设备实现远程精准调速、运行参数动态优化,在保障产量稳定的前提下有效降低能耗。
截至6月初,采油管理一区已完成全面摸排,筛选出具备同类优化条件的油井16口,日节电442千瓦时。经测算,仅电费一项,年可创效12.1万元。此次无极变速电机单套投入约3.4万元,年节电效益即可覆盖设备投资。
“经营创效必须落实到每一度电、每一次设备磨损的精细化管控中。”滨南采油厂采油管理一区经理尹训航说。
今年一季度以来,采油管理一区聚焦提质增效核心目标,把精益管理贯穿生产运行全过程,立足油井生产实际,推行“一井一策”精准治理,常态化开展油井动态摸排、工况分析和参数优化,找准节能提效方向,以设备升级与精细管控双向发力,持续深挖油井运行创效潜力。
技术管理室优先对5口井实施优化调整,投入运行以来,油井生产平稳,日均节电145千瓦时,节能减磨成效显著。
成效的取得,既来自新设备的投入应用,更得益于精细管理措施的落地落实。
工作中,该区建立油井日监测、日分析、动态调整机制,技术人员全程跟踪生产数据与运行状态,结合油井供液能力科学匹配参数,做到精准优化、适时调整。同时完善跟踪复盘、闭环管控流程,把参数优化、设备维护、工况管控抓在日常、落到细处,推动油井始终保持高效、低耗、平稳运行。
采油管理一区持续放大治理成效,通过精准动态调速、参数闭环管控,大幅减少设备启停频次与偏磨损耗,有效延长机泵、抽油杆等核心设备使用寿命;同时减轻一线员工巡检、维保劳动强度,既实现能耗硬指标实打实下降,又收获设备寿命延长、人工运维成本缩减的长远收益。
滨南厂采油管理一区经理尹训航表示,一个参数的优化,折射的是经营管理理念的转变。采油管理一区将持续深化新设备应用与精细管理深度融合,做实做细精准监测、动态优化、闭环管控各项措施,不断扩大远程调控覆盖面,把精益管控、精打细算融入生产每一个环节。