史深100单元酸化有效期延长100余天

低渗透油藏注水,最怕“酸化了没多久又堵了”。在曾经的示范区块史深100单元,这个难题正在被打破。现河采油厂工艺技术人员采用“大酸量+活性降压”段塞组合技术后,平均酸化有效期同比延长100余天,最长达到268天。

  今年以来,面对低渗油藏注水困难、地层能量不足、套破漏失频发等突出矛盾,工艺技术人员在深入研究欠注原因及增注机理的基础上,转变观念、系统施策,在该单元集中打出三项技术“组合拳”:“大酸量+活性降压”段塞组合、插管封长效卡漏、连油切割及插管塞封堵,从增能补能、长效卡漏、优化工序三个维度协同发力。

  针对近井地带污染问题,技术人员创新采用“大酸量+活性降压”段塞组合,将平均酸化处理半径提升至2.3米。该技术累计实施59井次,平均酸化压力下降8.4兆帕,初期日增注水能力1268立方米,酸化有效期从200天延长至300余天。其中,史3-6-更斜13井注入水质不达标,常规酸化有效期不足3个月。工艺技术人员将酸液用量加大至50立方米,同时增加活性降压增注剂段塞,并采用千型泵车保障施工排量。开井后初期日增注水能力40立方米,累计增注水10000余立方米。

  在套破水井治理方面,技术人员在史深100单元创新应用永久插管封隔器。该工具既可重复利用,又可有效延长卡封有效期。史3-更17井油压曾由30兆帕突降至11兆帕,确认漏失段后,采用插管封隔器卡封完井,最高压力达43兆帕,压驱水量2.4万立方米,无套压显示。

  在作业工序优化上,针对提油管卡的井,技术人员采用连油切割技术快速作业,避免长时间大修;对于套管漏失及“服役”时间较长的水井,应用插管塞封堵技术保护上部套管。两项优化叠加,平均作业周期缩短2天,单井作业劳务减少1.5万元。


信息来源: 
2026-06-04