河口采油厂油井开井时率创新高

截至五月底,河口采油厂油井开井时率攀上98.5%,同比提升1.08%,油田排名第二。开井时率的提升,背后是一套精细到分钟、穿透到根源的系统工程。

  影响时率的“拦路虎”主要集中在地面流程、设备运维、电力系统等五类“顽疾”。其中,低压电路问题在雨季尤为突出,管线流程抢修往往造成多井次长时间停产。采油厂向基础管理要效益,通过抓管理、强分析、严考核的“日周月”精细化管控,实现了油井开井时率的提升。

  “压减每一分钟停井时间”,每日精准卡控停井时间,基层员工严控换皮带、盘根时间,将停井时间压缩到最短、效率提到最高。采油管理九区通过安装可调式滑轨、推广应用齿条皮带,使日常皮带更换平均耗时从32分钟缩短至27分钟。

  每周分析油井工况与系统节点,采油厂对各个系统节点温度、压力、外输排量、注水量进行定值运行,制订差异化的保养周期和管理方案。稠油区域冬季生产时设定外输加温不低于52摄氏度,掺水加温不低于62摄氏度,以保障生产系统平稳。

  每月对地面流程、电力系统、设备管理等进行提升,通过井口回压、干线压力倒查流程问题,采取地面管线扩容的方式,打造短流程,加装混输泵,以降低油井回压。一季度,采油管理八区义西接转站将来液卡炉由串联改为并联,注采801站80余口油井外输管线回压整体降低了0.15兆帕。同时,利用停产时间,更换义西线四扣线电缆、30余口油井老旧电缆和控制柜,消除了电力系统隐患;完成28台抽油机及泵类换季保养与调平衡,实现了设备高效低耗的稳定运行。

  针对作业占井时间这一重要影响因素,采油厂在月初就按计划维护油水井道路和井场,协调工农关系,缩短因车辆、居民区午夜停井等因素导致的占井周期。针对检泵、换光杆等常规作业,全面推行标准化作业流程,明确工序衔接标准,运用甘特图、集约化施工等模式,强化内部技术、工具沟通。建立与作业队伍的联动机制,确保故障井“发现即响应,响应即处置”。多方措施后,采油厂作业占井时间平均节约20小时。

  过去,流程改造意味着停井,如今采油厂树立“为持续稳产而改造”理念。将流程改造作为提升生产系统可靠性和效率的契机,推行“一井一策”预案,在计划施工前系统评估影响范围,优先采用带压作业、分段施工、临时流程切换等方式,最大限度减少停产井次。优化施工时序,利用低产时段组织作业,配套活动罐车保产,确保改造期间产量损失最小化。

  数智化赋能也为时率提升插上了翅膀。采油厂实施“时率精益管理”攻坚行动,将时率损失精细到“小时”甚至“分钟”级,开展“零短时停机”劳动竞赛,组织高频短停井专题攻关,调动全员为保时率献计出力的积极性。


信息来源: 
2026-06-04