躺井率同比下降0.71,较进度计划下降1.21;维护井次同比减少8口,较进度计划减少4口;维护频次同比降低0.051,较进度计划降低0.062。
这是今年1至4月,鲁明公司济北采油管理区所辖的曲堤油田在控躺井方面交出的亮眼“成绩单”,各项指标全面向好,老油田稳产基础持续巩固。
曲堤油田是已开发30年的老油田,地质条件复杂、油藏赋存条件多样。开发过程中,受地层物性、流体性质、开采工况等多重因素影响,蜡卡、垢堵、砂害及工况劣化等问题相互交织,长期制约油井平稳运行和开发效益。
该管理区坚持在控躺井方面下真功夫,不断总结过往经验,持续迭代管控措施,建立起“预防为主、长效治理、质量提升”的工作机制,推动维护频次逐年降低,基础管理水平显著提升。
管理区系统梳理历年来躺井指标变化趋势,深入开展躺井原因分类剖析,精准识别高频躺井类型与关键诱因,为靶向施策、精准治理奠定了坚实基础。经过多年深耕细作,控躺井工作成效持续显现,躺井率稳步下降,油井开井时率、生产时效不断提升,老油田稳产基础日益牢固。
打破部门壁垒、整合专业力量,该管理区搭建起融合多部门、多专业的躺井管控一体化平台,实现数据共享、协同联动、闭环管控。他们创新推行躺井管理“五步法”,即隐患排查、预警预判、方案制定、现场处置、效果复盘,形成全流程标准化管控模式,有效推动控躺井工作由事后处置向事前预防转型。
聚焦关键环节,管理区持续强化注水补能,优化注采调配,改善地层能量状况,从源头上减少工况异常导致的躺井风险;深化防砂工艺改进,优化施工参数与技术选型,提升防砂效果,降低砂卡躺井发生率。
同时,管理区积极推广应用新工艺、新技术,依托技术创新破解生产难题,提升油井抗风险能力。曲9-斜624井,因易出现轻微出砂、伴生气影响泵效的现象,需要频繁洗井,影响生产时率和检泵周期,管理区自主研制泵下三相分离装置,创新应用液流转向技术实现脱气脱砂。自采用该装置后,该井已稳产两年。
管理区将聚焦突出问题集中攻坚,全力实现蜡卡井清零、“短命井”清零、垢躺井清零,推动控躺井工作再提升,持续提升油井健康水平,延长运行周期。