滨南厂所辖的单家寺油田单6西区块的重点井单6-10-侧斜24井,近日在沙三段储层取得良好投产效果,峰值日产油达到7.9吨。
该井的“复活”,为稠油油田弃置井盘活利用、提质增效提供了有力实践依据。
弃置井停着是折旧折耗,扶起来就是效益产量。为让“沉睡”资源重新焕发活力,滨南厂转变思想观念,不断挖掘稠油油藏剩余潜力,积极探索新的开发模式,通过新建管理区弃置井调查大表,对单家寺油田的弃置井地质潜力进行再认识、再评价,优选具备改造条件的弃置井进行先导试验,取得了良好成效。
地质研究所党总支书记、副所长战菲介绍,单家寺油田历经30多年的稠油蒸汽吞吐生产后,部分油井出现套管损坏严重、管外窜槽与腐蚀等现象,导致弃置井数量较多。
单6-10-侧斜24井正是利用弃置井单6-10-24井的地面和井口,在主力开发层系之外对新层系进行兼探的钻井。
鉴于之前在单家寺油田内沙三段新层系内,成功开发单38-1井区、单6-18-侧6井区等多个类似“透镜状”小砂体的基础上,技术人员借助最新的三维地震资料,成功在单6-12-侧斜22井区发现沙三上2砂组具备良好的滚动扩边潜力。
为经济高效动用这些储量,滨南厂跳出传统思维定式,创新采用“老井利用+兼探新层”模式,在对单6西区块停产老井进行系统摸排后,发现弃置井单6-10-24井的地面条件和井口位置均能满足兼勘探沙三段的轨迹设计要求。
随后,技术人员部署了单6-10-侧斜24井,成功钻遇目的油层。该井的成功投产进一步验证了单6块西部沙三段具有一定的产能,预计可部署产能井3口,可新建产能0.42万吨。
“在非主力层系利用弃置井取得突破的同时,我们并未止步,而是向开发难度更大的特超稠油区块攻坚。”战菲说。
长期弃置井单6-8-斜40井所在的单6中区块,位于单家寺油田单6西与单56块两大扇体结合部,长期受油稠、套损等综合因素制约,开发效果不佳,弃置井多,被视为开发难度极大的“硬骨头”。
技术人员在制订单6-8-斜40井报废封井方案时,通过精细地层对比发现,具有较大补孔潜力。经一体化论证后,决定对该井实施“扶停”攻关。
2025年10月,该井完成补孔、防砂及注汽等关键工序后,受到油稠、地层温度场低、注汽启动压力高等因素影响,施工一度受阻。
该厂稠油项目组与管理区协同攻关,反复优化方案,进行全过程精细管控,通过多次实施放喷、热洗、罐车替油、一体泵补汽等措施,最终成功投产,平均日产油6.2吨,效果远超预期。以此井为突破口,技术人员乘势而上,进一步摸排新井井位5口,预计可新增产能0.63万吨,增加可采储量2.7万吨。
2025年至今,该厂共在单家寺油田盘活弃置井62口,累计增油3.2万吨。
“破解开发瓶颈,思维转变是关键。滨南厂通过弃置井再利用,有效实现了稠油老区滚动增储。”战菲信心十足,“我们将继续探索创新开发模式,让更多‘沉睡’的弃置井转化为效益增长点,为实现稠油油田高效益开发提供有力支撑。”