5月12日,孤岛12-515井出现供液持续下降现象,孤岛采油厂采油管理四区技术人员根据供液不足处置模板,从源头调配注和生产参数两个方面快速查找症结,第一时间对水井孤岛13-13井注水调配,经过一段时间的生产,该井的液面恢复正常,日增油量0.5吨。
这是该管理区应用模板化管理的一个缩影。今年以来,技术人员结合异常井不同表现形式分类建立了供液不足处置、漏失处置、载荷异常处置、稠油供液不足处置、油稠处置、断脱处置等六种处置模板,及时发现处置异常井52井次,增加日产液水平59立方米,增加日产油量12吨,躺井率控制在0.66%以下。
一个生产异常处置模板包括异常类型、问题描述、判断依据、整改措施及注意事项等几方面。技术人员坚持问题导向,在制定模板时充分考虑各种影响因素,如将供液不足归纳出地层原因和生产参数两个主要影响因素,在地层方面首先就要查看周边注水井注水量的变化。同时检查生产参数与地层供液能力是否匹配,以便快速做出优化调整方案。
5月6日,技术人员发现19斜524井的示功图面积变大,回压上升,显示油稠,技术人员根据油稠处置模板立即组织实施热洗措施,实施后该井快速恢复了正常生产。
“掺活性水和热洗是稠油降黏的常用措施,对于油稠流动性差的油井,我们一般采取掺活性水降黏,对于井口压力突然升高的稠油井一般采取热洗处置,对每一种异常情况,我们都做了一些条件限定,这样才能保障每一个异常的处置质量和效果。”技术管理室副经理彭丽艳说。
他们还对每一次生产异常事件及时组织生产、安全、工程、开发、信息等部门召开复盘会,形成《异常事件处置案例集》,持续丰富完善模板。
此外,管理区针对异常处置设备分散问题,在重点区域设立3个应急设备储备点,存放碰泵工具、备用光杆、密封件等常用设备,缩短设备调配时间,处置效率提升30%。