东辛采油厂莱21-斜1井组近日通过理顺注采关系、实施宽幅不稳定注水,日增油2.2吨,含水下降0.6个百分点,动液面回升25米。这是该厂以水驱稳产量、以注水控递减的生动缩影。
今年以来,东辛采油厂通过注采结构优化、水井专项治理、井网盘活提效等“组合拳”,自然递减率同比下降2.1个百分点,综合含水下降0.3个百分点,断块油藏动液面整体回升8米,老区稳产态势持续向好。
要控递减,必先把准地下“脉络”。面对特高含水期开发不均衡、水驱不充分的突出矛盾,东辛采油厂统筹剩余油分布、储层非均质性与井网适配状况,对不同类型区块分类治理、精准施策,重塑地下驱替格局。
对高采出、高含水主力单元,他们以井网重组为核心,推进特高含水井网重构与复杂断块立体完善,将地质认识细化至韵律层,精准锁定剩余油富集区实施单层开发;对弱动用、低渗透潜力区块,以压驱补能、注采完善为重点,强化有效注水,提升储量动用程度。
今年以来,该厂加快推进4个整体调整方案和8套层系调整方案的编制实施,覆盖储量近4000万吨;针对9个井网局部失衡井区开展井组优化,配套5个注采结构优化方案,持续减缓自然递减。同时,扩大配产配注优化、人工仿边水驱等7项成熟技术应用,目前已实施配产配注1058井次,较去年同期增油7258吨,水驱波及体积持续扩大。
他们把注水管理提升作为控递减的核心抓手,启动注水基础工作三年提升行动,对全厂注水井开展“全身体检”,从根源上破解欠注、管柱失效、分注效果差等难题。
该厂以单元目标井网为依托,逐井梳理注水潜力,将注水井划分为核心保效、重点提升、潜力优化、治理整顿四类,实行“一井一策”精准治理,推动油藏、工艺、地面一体化提升。
针对层间差异大等问题,计划全年检分注管柱120口、新下分注管柱26口,确保层段合格率达到83.2%以上;对注不进、欠注严重井,差异化实施降压增注、泵站升压等措施,提升有效注水规模。同时,建成“1+N”注水精益管控平台,实现水量、压力、水质实时监控、一键管控。
截至目前,该厂已完成水井专项治理156口,其中实施投转注26口,中低能量油井动液面回升超36米,地层能量得到补充。
针对注采流线断裂的井区,技术人员优先恢复关键注水井注水,重构地下驱替体系;针对环评受限、井场紧张的区域,以老井井筒二次利用为核心,依托随钻地质导向等10项技术实施侧钻。截至目前,该厂侧钻井完钻、投产数量较去年同期分别增加158.3%、78.6%,单井产能同比提升10.2%,成为老井提效的重要抓手。
同时,他们深化老井潜力层摸排,对常非过渡带、深层砂砾岩开展二次试油、补孔压裂。盐22-斜99井通过重新认识含油性并实施补孔压裂后,日产油13.8吨,含水10.8%,实现了低效井高效盘活。