海洋采油厂夯基础油稳气顺

一季度,海洋采油厂聚焦海上老区稳产、化学驱增产和新井投产发力,生产运行提速提质提效,累计生产原油89.8万吨,超计划3000吨;生产天然气3831万立方米,超计划34万立方米,实现首季“开门红”。

化学驱是当前海上原油产量的“增长极”,但存在受效井见聚浓度上升、注聚井欠注、含水回返等难题。海洋采油厂有的放矢,建立“一井一策”跟踪调整机制,动态优化聚合物注入浓度,抓好注聚井治理、调剖控含水工作,实现化学驱开发稳效长效。

油井埕北1FC-P3是一口化学驱受效井,产液中聚合物浓度一度高达210毫克/升。今年2月以来,由于聚合物携带泥砂形成胶状物堵塞井筒和电潜泵吸入口,造成产液量大幅下滑。海四采油管理区创新采用不停井解堵新模式,对该井实施大排量伴液+放大生产参数组合治理措施,泵效显著提升。该井日产油量提升至22吨。

针对注聚井欠注、封隔器窜通等问题,他们加大欠注井治理力度,精准治理注聚井1口,日增注80立方米,实施洗井增注9井次,保持了地层能量稳定。一季度,埕北22F化学驱累计产油9.69万吨。

为筑牢海上老区稳产根基,海洋厂围绕“基础工作深化年”相关要求,通过精准注采调配、加大注水井长效投入、调整产液结构多措并举夯基固本,打出提质增效“组合拳”。

在注采调配方面,该厂按照“控无效、治低效、提有效”原则,分区块、分层优化注采比,系统改善注水结构,持续提升注水波及系数与驱替效率,累计实施注采调配115井次,减少无效水循环9.03万吨,增油0.5万吨。在注水井长效投入方面,推行精细注水项目组运行模式,开展问题水井分级管控,累计完成水井治理6井次,开展测试125井次,层段合格率提升至88.9%。另外,该厂持续调整产液结构,控制高含水层产液量,挖掘低含水层潜力,实施分采井层段优化及低含水井提液26井次,增油0.11万吨。

为加快海上产能建设步伐,海洋采油厂优化方案编制审查,新区老区建产双管齐下,全力提速新井钻完井和投产进度。

在新区产能方案编制上,该厂地质工程一体化运行,持续优化埕北314块、埕北208扩等方案,确保方案科学可行、经济高效。系统实施老区零散井及井区综合治理方案,围绕重点井区开展井网完善、低效治理、扩边挖潜等工作,利用现有平台剩余井槽和管网条件,简化流程、并联作业,最大限度挖掘老区剩余产能。该厂与胜利石油工程公司深化目标同向一体化合作,依托钻井平台加快钻完井一体化投产,使平均单井节约工期近6天,建产效率提高25%。今年以来,海上已完钻新井10口,一季度投产新井5口。


信息来源: 
2026-04-17