位于林樊家油田边部区块的林15-平7井,受储层薄、高泥质、砂粒细易堵塞等因素影响,一直低液低产。近日,在对其配套实施“酸化返排+高强度地层挤压充填”措施后,有效打通了渗流通道,单井日产液量由5吨提高到62吨,日产油量由1吨提高到5吨。
林15-平7井的高效突破并非偶然,而是滨南厂勇于思想破冰,着力用体系思维攻关薄层高泥质油藏“先天不足”难题,优化形成防砂协同解堵技术体系结出的丰硕成果。
目前,滨南厂所辖林樊家、尚店两个油田的主体防砂技术较为成熟,但其油田边部区块防砂后低产低液现象仍存在。工艺研究所所长刘贵临说,此类井储层多属于天然堤沉积,呈现层薄、泥质含量高、孔隙度和渗透率差的特征。由于储层砂粒细,生产过程中细粉砂与泥质物更易运移,就如同淤泥堵塞溪流般会堵塞近井渗流通道,导致油井“气血不畅”,单井液量低,边部区块内的储量如同“看得见、采不出”的沉睡宝藏。
没有开发不好的油藏,只有解放不了的思想。为唤醒这片沉睡的油藏,滨南厂积极转变思想观念,摒弃“头痛医头、脚痛医脚”的固化思维和路径依赖,从开发思路调整源头抓起,通过对储层特征与堵塞机理再认识,创新构建起“防砂协同解堵”的技术思路。
遵循治病问诊原理,先对油藏完成“精准把脉”,建立分油藏分层系砂样库,通过对砂粒筛析分级,技术人员摸清了储层微粒何时开始移动、流向哪里、哪些因素容易导致堵塞等“症结”所在。然后联合石油工程技术研究院防砂所进行驱替渗流物膜实验,刘贵临解释道,通过手术前“预演”,精准测出了最佳“治疗方案”:当充填密实度达75%、加砂强度为每米3-4立方米时,就能为油井“通络活血”,预计单井措施后液量可提30%以上。
林中12-侧平3井通过实验模拟,采用拟压裂充填防砂施工,扩大地层充填改造规模。投产后,该井初期日产液17.5立方米,日产油5.1吨,对比同区块平均产能提高45%,措施效果显著。
同时针对油井长期防砂后依然可能出现泥砂堵塞的“血栓”问题,他们从“酸化+控砂”两方面入手,实施“靶向治疗”,形成了防砂井解堵稳砂技术:用研发的隔离酸液作为“溶栓药物”,定向清除井筒深部堵塞并延缓反应,扩大作用范围;而研发的强化成膜控砂剂则像“血管内皮保护剂”,在地层表面形成稳定保护膜,将容易移动的细颗粒原位固定。
目前已生产10年的林12-平7井,在生产过程中,细粉砂与泥质物运移至近井地带导致防砂管堵塞,产量下降明显。该厂运用解堵稳砂技术,对其配套实施“酸化返排+拟压裂充填”措施后,取得了良好成效,对比措施前日增油1.5吨。
“技术突破的关键在于思维转变,防砂协同解堵的技术思路,真正解决了‘疏通’和‘巩固’两个问题,实现了1+1>2的治理效果。”刘贵临难掩欣喜道。
目前,该项技术已在滨南厂林樊家油田孔店组5口井进行先导应用,平均单井日产油量由1.8吨提高至5.2吨,为采油厂重上200万吨提供了扎实的工艺支撑。