今年,现河采油厂河148单元交出一份亮眼“水驱答卷”——自然递减率从2.92%降至-8.95%,老井产量稳步攀升,单元开发矛盾有效缓解。这一成效的背后,是技术人员通过科学配注、能量补充、流线治理等举措,对低渗水驱油藏实施精耕细作式管理,让老油藏焕发新活力。
“水驱是低渗油藏的‘生命线’,要把每一立方米水都用在‘刀刃’上。”地质研究所副所长陈晓媛直言。
针对油藏区域能量不均、井组供液差异大的问题,技术人员精细分析,对历史水线波及小、次流线见效弱的区域,实施降压增注、提量注水,补充油藏能量。聚焦河148单元注水难题,采用改性降压增注工艺,单井日吸水能力提升30立方米。
秉持“无效注水坚决减、低效注水逐步调”原则,技术人员对低效循环井组、高含水区域开展专项评估,通过吸水剖面测试、动态分析等手段,精准锁定无效注水通道,对含水率超标、储量动用低的井组减少配注量,调整注水方向和强度,降低吨油耗水率。
同时,结合油井生产动态实时优化配注方案,今年以来,河148单元已优化流线调整14井次,累计减少无效注水量1.12万立方米,实现“注水井精准控量、采油井高效产油”的良性循环。
他们还利用科技赋能放大“补能链”。聚焦低渗透油藏低液低能、注采两难的难题,通过压驱注水、增压注水等技术,构建“快速补能+精准驱替”的开发模式。
面对低渗透局部注水压力高、吸水能力差的问题,技术人员实施增压注水系统升级改造,通过提高注入压力、优化泵组运行参数,大幅提升低渗储层吸水效率;对剩余油富集、能量保持水平低的区域,迭代升级“压驱+”模式,有效提高压驱水驱均衡程度。
今年已在河148单元实施压驱补能5个井组,日增油能力11.5吨,单井见效率77.8%,注水利用率显著提高。
在此基础上,他们针对优势流线窜流、平面动用不均问题,实施“调驱封堵+动停调控”组合拳,“剔除”开发障碍、畅通驱替通道。今年实施的5个井组,平均日增油4.8吨,油藏开发均衡性明显改善。