近日,滨南采油厂所辖的平方王油田东区沙四中区块通过系统推进注水补能、流线优化等措施调控后,开发形势稳步向好,油水井开井率提升至88.2%,同比提升了2.9%,综合递减率有效控制在3%以内。
这一系列向好指标的背后,正是该厂以思想破冰引领技术破局,通过系统性攻关,不断提升油藏经营质效的典型范例。
该厂不断转变思想观念,树立“开发工作就是找差异”的理念,从源头重构开发思路,创新构建“差异识别、成因分析、对策制定”的治理路径,推动区块开发由零散调整转向体系化推进。
平方王油田已开发50余年,作为主体部位区块的东区沙四中,在开发过程中存在流线强弱不均衡、注采矛盾突出等问题,导致注入水无效循环与剩余油局部富集并存,地层能量持续下降,成为制约该区块提高采收率与保持长期稳产的瓶颈。
要提高开发质量和效益,首先就要进行差异识别。对此,该厂积极组织技术人员依托动态监测资料,对东区沙四中区块系统开展平面及层间矛盾分析,精准识别出不同井区在注水有效性、地层压力、含水分布及流体性质等方面的差异。
在东部边水影响区域,主要存在注水压力不足、注不进、增压易水窜等问题,导致地层能量持续下降,边部储量难以有效动用。在西部区域,则表现为流线强弱不均、水驱效果差异大等矛盾,制约了整体波及体积和驱替效率。
找到差异就找到了调整治理的方向。针对东部区域,该厂在科学研判的基础上,确立了“建立人工强边水驱,有效动用边部储量”的治理思路,实施系统性强化注水,通过大井距、大排量、超高压注水手段,成功构建了人工仿边水驱动体系。
目前,他们已实施井组11个,日增注1420立方米,显著提升了单井控制储量及水驱波及范围。措施见效后,对应的滨4-6-斜09井组、滨4-2-斜014井组日增油5.1吨,含水率下降3.6个百分点。
在高部位动用差异大的西部区域,该厂依托动态监测资料进一步强化油藏流场认识,精准进行液流导向调整。
实施中,贯彻“培养措施、以水为先、立体调控”及“调油井必调水井”原则,他们对主流线区域的油井实施提液引效,强化储量动用;对弱流线区域实施酸化及充填改造,强拉流线,实现水驱均衡动用。
滨4-8-斜011井组由于平面及层间动用差异,使得主流线油井含水上升较快,井组液量上升,油量下降。
对此,滨南采油厂技术人员采取抑强扶弱调流线,对井组内的油井实施充填改造拉流线,水井则酸化层间精准提注。措施实施后,该井组日增油量4.0吨,含水率下降5个百分点。
今年以来,滨南采油厂共在平方王油田东区沙四中区块实施调流线整、低液井酸化等措施131井次,日增油16.3吨,有效促进了水驱均衡动用,为平方王油田持续稳产、提质增效奠定了坚实的基础。