滨182-斜20井因泵效下降进行检泵作业,按常规流程,换泵后启抽便可宣告完工,但滨南采油厂采油管理四区技术人员却并未就此止步,而是借此机会对油井进行了一次彻底的“体检”。
“上作业的机会难得,每一次都是我们近距离‘诊断’油井、挖掘潜力的宝贵‘窗口’。”11月13日,谈起这件事,该区开发负责人这样说。
作业过程中,地质人员“泡”在资料室里,与工程技术人员紧密结合,对滨182-斜20井的生产历史、动静态资料进行了新一轮的精细复盘和测井资料深度分析。通过对产液剖面、电阻率、孔隙度等数据的反复比对和论证,一个隐藏在多层系中的“薄弱环节”逐渐浮出水面。分析认为,该层位具备良好的油藏潜力,但近井地带可能存在污染或堵塞,导致其产能未能得到有效发挥。
找到“病根”后,如何“对症下药”成为关键。如果仅仅完成检泵,问题依然存在,这口井的产能就无法实现最大化。管理区果断决策:利用本次作业机会,实施“检泵+酸化”一体化措施,对微动用层进行“靶向治疗”。
技术人员迅速确定了精细化的酸化方案,精确控制酸液用量和注入速度,确保解堵效果最大化的同时,有效保护了其他层段和井筒结构。作业现场,施工人员严格按照设计执行,将酸液精准注入目标层位。
措施完成后,效果立竿见影。开井后,该井日产液量由原来的3.0立方米上升至6.1立方米,日产油量由之前的2吨升至4.6吨,日均增油达2.6吨,且含水率明显下降,增油效果显著。
“这次成功不是偶然。”采油管理四区相关负责人表示,“它得益于我们始终坚持的‘一井一策’精细管理理念。我们把每一次作业都视为一次系统工程,不满足于解决表面问题,而是通过地质工程的深度融合,深挖每一口井的潜力,确保每一分作业投入都能换来实实在在的原油产量。”
此次滨182-斜20井的“一举多得”,是采油管理四区向精细化管理要效益的生动实践。它充分证明,只有将地质研究的“望远镜”和工程措施的“手术刀”紧密结合,才能在老油田开发的“深水区”中,精准找到增效点,实现“作业一口井,见效一口井”“投入一分,产出十分”的高质量发展目标。