最低稳燃负荷由原来的50%降至30%,新增60兆瓦调峰能力。11月9日,胜利发电厂3号机组完成灵活性改造成功并网发电。
“最低稳燃负荷,是指在无需助燃油且能保证锅炉不灭火状态时的最低负荷;而灵活性改造,就是在新能源发电时段,主动减少火电机组出力,最大限度消纳绿色电力。”胜利发电厂发电设备首席专家杨淑威介绍。
目前,油田光伏装机容量已超过600兆瓦。随着绿电占比持续扩大,煤电机组的“压舱石”和“调节器”作用愈发关键:阳光充足时,火电需主动“让路”;光照不足时,则需快速响应,保障油气勘探开发生产用电。
然而,此前胜利发电厂火电机组调节能力并不十分“灵活”。以非供暖季为例,油田生产用电负荷约600兆瓦,午间光伏发电高峰时,电厂两台运行机组最低出力需降至208兆瓦。但改造前,3号机组最低负荷为150兆瓦,若进一步下调,将面临锅炉燃烧不稳定、脱硝系统烟温不足导致排放超标、自动化系统失灵等问题。
为提升电力系统稳定性和新能源消纳能力,油田积极响应国家发展改革委、国家能源局关于《全国煤电机组改造升级实施方案》中“煤电机组灵活性改造应改尽改”的要求,于今年年初启动3号机组灵活性改造工程。
改造过程中,原有燃烧器更换为可调回流式燃烧器,显著提升了锅炉在低负荷状态下的着火稳燃性能。同时,创新引入高温烟气旁路技术,将换热器前的高温烟气引至脱硝系统入口,使催化剂始终处于300摄氏度的适宜温度场,保障了脱硝系统稳定运行,实现烟气持续达标排放。
“煤仓分仓”是灵活性改造的关键。过去,煤仓仅存储单一煤种,无法根据调峰需求实时切换。改造后,原煤仓被分隔为两个腔室,可根据负荷变化灵活搭配不同煤种,显著提升了机组应对低负荷运行的灵活性与安全性。
此外,改造工程还对机组协调控制、辅机联锁保护等自动化控制系统进行了深度优化,拓宽了自动化系统的负荷适应范围。运行多年的省煤器也借此机会完成整体更换,消除了长期存在的设备隐患。
改造完成后,3号机组调峰能力显著增强:非采暖季最低负荷降至90兆瓦,调峰能力提升60兆瓦,年增绿电消纳能力近5000万千瓦时。经营管理部有关人士称,3号机组完成灵活性改造,不仅保障了油田生产用能成本持续降低,也推动了油田新能源发展,减少了碳排放。