孤东厂高风险作业严把“三道关”

“通过手机专用软件操控4G远程控制器,就能实现远程停送电操作,大大减少了临时用电作业频次。”11月6日,孤东采油厂采油管理一区注采103站副站长李贵新在演示手机远程操控停送电时说。

  今年以来,孤东采油厂通过强化源头本质化安全设计、强化本质安全新技术应用推广、强化现场难题解决、优化运行模式,实现高风险作业源头减量。7月至10月,高风险作业减量900余次,比计划20%的基本目标,超3个百分点。

  “以前是‘活儿来了就得干’,现在得先过‘高风险作业减量的筛子’。”油气集输管理中心副经理杨茂鑫的话,揭示了管理方式的转变。

  为达成“高风险作业数量日均数量压减20%”的硬指标,采油厂建立了严密的责任体系,让每个项目必须通过“三道关”:方案设计有没有“减量专篇”、技术上能不能“以安替危”、流程上是否“集约高效”。

  该厂的每个项目都是方案设计先行,从源头掐断风险链条。在东一联区域中心站改造工程中,技术人员通过前期深入的施工方案交底与论证,优化施工措施,成功减少特级动火2次、一级动火10次,让被动应对变为主动防御。

  孤东厂聚焦技术赋能,从源头替代风险的要求,大力推动成熟本质安全技术向现场全面渗透,以场外预制替代直接作业、以一般作业替代高风险作业,最大限度降低作业风险,提高施工的安全性。

  在海堤维修项目中,他们通过应用回旋式机械手安装扭工字块替代人工配合吊车,减少吊装作业30次,工期从48天压缩到19天。通过推广低压管线不动火应急堵漏技术,强化源头设计与新型技术应用,8月份以来已实现52处管线的不动火补漏,从根源上消除了动火风险。

  他们注重流程的集约高效,在管理上做“减法”,进一步推动作业模式向集约化转型。按照“日运行,周分析”的模式,采油厂生产管理部牵头,对上报的基层单位级高风险作业计划进行严格审核。各专业委员会对有计划的施工项目集中优化,采取“模板化预制+集中作业”的运行模式,严控高风险作业数量。

  在东三联一次除油罐罐顶隐患治理工程中,通过工厂化预制管壁抗风圈,减少现场动火作业3次、高处作业3次。

  贯通这三道关卡的,是一套强大的后台支撑系统。为破解实践中遇到的具体难题,孤东厂各专业委员会持续强化现场解决力度。他们聚焦高风险作业集中装置区域和作业活动,定期组织经验丰富的技师和专业人员“会诊”,借鉴成熟经验,提出现场解决方案。这套机制确保了从方案设计到技术选型,再到施工流程,每一个环节都能获得最专业的智力支持,让“减量降级”的理念扎实落地。


信息来源: 
2025-11-17