“十三五”末,孤岛采油厂采收率达到42.7%,半数区块采出程度超40%。
开发已逼近理论极限,路在何方?
“十四五”期间,这座功勋老厂用连续4年超产的实绩,给出了答案:理论极限,不是终点。
一座老油田,正在极限之上探索它的“新活法”。
破局——从思维变革到技术突破
“十三五”末,孤岛采油厂站在了发展的十字路口。
化学驱、稠油、水驱三大核心开发方式全面进入瓶颈期。“十三五”期间,采油厂原油产量以每年7万至9万吨的速度下滑,开发效益持续走低。2021年,产量更一度跌至低谷,前路艰难。
“我们面临的不仅是技术难题,更是一场与固有思维的对决。”孤岛厂党委书记张岩坦言,“继续走老路,颓势将不可逆转。”
破局始于思维之变。孤岛厂系统总结近年来改革发展实践经验,梳理形成36条新理念新思路,以系统思维重新审视开发矛盾,还原问题本质,并逐类施策。
化学驱控递减,坚持“精细开发、精准开发、极致开发”;稠油转观念,突破“必须热采”传统,推动由快速递减转向高效稳产;水驱识本质,把握“高含水是现象更是假象”,实现长效稳产;断块解思想,树牢“没有开发不好的油藏”,推动快速上产。
理念落地,技术加持,成效彰显。化学驱增油320余万吨,创下中石化注入时间、注入量与效益三项新纪录;稠油开发推动3400万吨储量转换开发方式,实现有效动用自然递减率大幅降低7个百分点;低成本侧钻技术规模化应用,恢复经济可采储量670万吨,累计增油80万吨。
在产量连年下滑后,2022年成功实现止跌回升。不仅稳住了产量基本盘,更积蓄了持续上产的强劲动能。
“未来之路,是一道没有标准答案的全新考题。先行先试,破局开路,虽道阻且长,却是孤岛人必须扛起的担当!”张岩的话语坚定有力。
固本——从风险防控到本质安全
日产油达17吨的孤北29斜2井被关停了。
这口投产3年、峰值日产油达30吨的优质井,因气油比超标触发安全阈值而被果断关停。“不安全的原油1吨都不要,没有安全,一切归零。”孤岛采油厂厂长王继强态度坚决。
一口高产井的关停,折射出的是孤岛采油厂将安全置于产量之上的坚定决心。
这一理念深度融入发展顶层设计,在孤岛厂“34567”高质量发展规划中,“控风险”位居“五条路径”之首,通过问题导向、系统思维、守正创新,全面构建风险防控体系。
系统构建风险防控体系——梳理出高风险作业、硫化氢、单井拉油等重点环节,创新建立“分级监护、共用共享”模式,对承包商实施全过程严格管控。五年来,对职工风险隐患建议累计奖励270余万元,重点隐患治理率达到100%,高风险作业数量与安全风险总值实现双下降。
技术创新夯实安全根基——形成了50余项创新成果,通过技术赋能筑牢本质安全防线,“一井一策”精细设计使躺井率降至1.05%,地面管网全生命周期管理让年穿孔次数显著下降。
管理闭环防范经营风险——“三级监督”体系将合规审查嵌入决策全流程,“三大计划”确保资金精准投向效益高地。修订完善的25项内控指引和动态优化的“两高一重”风险清单,为经营风险防控提供了制度保障。
“规范化的经营管理不仅防范风险,更直接转化为开发效益。”采油厂总会计师高洪科表示。
跃升——从数字转型到精益管理
采油管理五区火了。短短数月,这里从普通管理区跃升为油田“数智油藏经营样板”,孤岛采油厂油藏经营首席专家、管理五区党总支书记王勇日程被各路“取经团”填满。
面对老油田开发后期的共性难题,孤岛厂主动布局新质生产力。“智能油藏运营平台”让经营决策更精准高效,“注采管控集控系统”推动生产从人工操控向智能联动转变……一系列数智化变革,正在推动孤岛采油厂组织架构和管理体系的重构。
“采油时率提升了1.04%,相当于年增产2.5万吨。”王继强兴奋地道出五年间数智化变革带来的成效:首批无人值守示范站建成后,劳动生产率提升40%,员工可以聚焦更高价值的技术创新工作。
效能释放还离不开精细管理的深度支撑。
2023年起,采油厂先行先试“五到区块”目标管理,将5大类经营指标精准分解至24个区块,依托数智化经营管理平台实现全过程治理。2024年所有区块实现盈利,展现出强劲的创效能力。
同时,采油厂推进均衡生产、清硫净水等重点工程运行,强化“大生产大运行”协同理念;加大管网、电网、信息网建设力度,以系统思维统筹当前和长远规划。
一系列精细管理,实现了“老井少递减、作业少投入、产量向上扬”的良性循环,老井产量占比提高至90.9%,自然递减率降至8.8%。今年,孤岛厂以连续三届荣获集团公司“先锋采油厂”称号证明了先锋不是一时的领先,而是持续地自我超越。
57年前,从渤二井喷出的石油如篝火照亮创业之路;如今,新时期的孤岛石油人秉承“团结、求实、科学、奉献”的团队精神,朝着“效益稳产240万吨、盈亏平衡油价40美元/桶”的目标坚定前行。