在黄河三角洲腹地,已经连续开发生产30多年的利津油田迎来了一个崭新的开发高潮。
最新数据显示,这个老区的日产油水平从今年3月的520吨稳步提升至目前的700吨,增幅近34%。
“这就像一位经验丰富的老将,依然能够创造辉煌。”滨南厂采油管理八区经理杨志浩说。这一成绩的背后,是采油管理八区开发理念转变和技术创新的结果。
思想破局
利7块曾是技术人员心里的“老大难”,由于两套层系、行列式井网注水开发,阶段递减较大,处于特高含水期低速低产阶段。今年,随着开发观念的转变,该区块同比去年有效注水量增加320立方米/天,日增油19吨。
“管理区像利7这样的区块还有很多,对于利津老区,经过多年高效开发后,目前已进入采出程度高、含水率高的‘双高’阶段,开发矛盾突出、稳产难度大。”杨志浩介绍,“利津油田峰值时期年产油量曾达79.9万吨。然而,随着开发深入,年产油量一度跌至13.8万吨。”
越是这种情况,越需要思想认识的进步,越需要技术的迭代创新,更需要全员斤两必争的劲头。
在管理上,他们牢固树立“油水并重、注采一体”的系统设计观,制定油藏开发三年提液增注规划,明确“开发围绕能量转、注水配套开发干”基调,以动态监测系统为支撑,以差异化、精细化调控为手段,重塑良好开发秩序。
在开发上,他们树立“低部位注水、高部位采油”“单井采单层”的开发理念,将工作重心回归到“层系”这一根本,精准定位“层系能量不均”和“储量失控严重”两大核心矛盾,强化水量、油藏系统性升级。
系统提升
“21号配水间压损少了,水注上了,我们站又多了一个‘油疙瘩’。”对于注采三站党小组长王任田来说,又多了一件开心的事。
利884X5井和利24井是利7块低部位的两口水井,由于注水干压压损大,使得注水量达不到开发需求,造成周边油井产能无法提升。为此,技术人员在实施注水干线改造的基础上,配套安装增压泵,实现日注水量增加170立方米的同时,井组日产油增加1.8吨。
面对老区开发年限长、设备管线老化、运行系统滞后等系列“老”难题,他们构建起从注水站、配水间到注水井、地层的全节点系统性排查机制,实施地面优化改造与井下工艺治理相结合的一体化治理,全链条提升开发质量。
在地面优化上,他们更新老旧管线、优化系统流程,有效减少压力损耗,保障注水干线系统高效平稳运行。同时,他们优化增注工艺配套,根据井况差异及欠注原因“一井一策”分类实施“酸化、不动管柱酸化、酸化返排”三项工艺治理措施,精准解除地层堵塞、提升注入能力。当前,共完成措施9井次,平均单井日增注163立方米,对应受效油井平均动液面上涨63米。
“数据显示,通过一体化治理,全区有效注水由11300立方米/天提升到12500立方米/天。”在采油管理八区二季度的经营分析会上,副经理安源汇报着整体治理成效。
精准治理
6月,一直处于低效状态的利567X7井通过实施渗析技术,摇身一变成为“高效先锋”,日产油量实现从0.7吨到7吨的10倍跃升。
在系统注水补能的基础之上,他们将目光聚焦老区常规井挖潜这一关键突破口,变“纵向区块布局”为“小层独立布局”,以常态化措施培养复盘为基础,根据不同类型油藏开发特点,制订“一块一井一层一策一工艺”方案,精准配套“老井渗吸、酸化”等挖潜技术,持续提产能、稳系统。
“我们不再是‘大面积撒网’,而是‘精准捕鱼’。”杨志浩说:“每口井都有了自己的‘个性化开发方案’,最大限度地挖掘每一口井的潜力。”
在挖潜中,该区兼顾技术适用性与经济合理性。7月,技术人员对具备潜力油井利25-2井实施“单采+酸化防砂”措施,日产油由1吨提升至3.8吨,日液量由2.2吨提升至10.7吨。
同时,他们不断优化油井措施项目池,围绕剩余油挖潜,优选措施井层,强化油水井措施跟踪评价,抓实工序优化,做精事后评价,确保措施经济有效率。1至10月,采油管理八区共实施措施开井32口,措施增油32.94吨,占管理区日产油5%。