2021年,“十四五”规划开局之年,我们面临前所未有的挑战——东辛稠油油藏综合含水率突破90%,叠加国际油价低迷,传统开发模式举步维艰。面对困境,我和团队毅然扛起微生物驱替试验的大旗。彼时,高温高盐深层油藏中微生物的存活难题、低成本驱油体系的研发瓶颈、过程调控技术的配套缺失,如同“三座大山”压在我们面前。
实验室里,我们反复调试温度参数,验证菌种的耐高温性能;白天奔波井场取样分析,晚上查阅资料、向兄弟单位取经,每周组织团队集中研讨攻关。记得有一次,为精准获取一组微生物群落数据,我和技术团队在井场坚守了整整36小时,终于摸清了微生物在油藏中的生长规律。当微生物注入2个月后,油井产量开始稳步上升,那一刻,所有疲惫都烟消云散。
如今,辛68区块微生物驱项目已顺利完成试验,累计增油1.7万吨,提高采收率4.5%,我们还同步探索出生物聚合物驱、微生物脱硫、微生物清防蜡等一系列工艺技术,为东辛油藏绿色低碳开发蹚出了新路。
“洋设备”曾是我们化学驱攻关路上的另一道坎。国家重大科研项目营8注聚项目启动时,全套法国爱森设备的全英文操作界面、精密复杂的参数设置,让团队犯了难。那段时间,我们仔细标注中文注释,反复推敲操作流程,不到一个月便熟练掌握了设备操作方法。
目前,东辛化学驱设备已实现国产化,一次开机试运即投产。然而莱一西区块120℃的“地宫熔炉”,给我们带来更大挑战——传统聚合物严重热降解,井口黏度始终上不去。我们迅速成立“党员突击队”,在井场搭起“临时党支部”,创新提出“全程保黏七步法”。在取样器温度校准误差不超过0.5℃的严苛要求下,硬是将黏度从21毫帕・秒提升至35.8毫帕・秒,成功推动油田首个特高温高盐油藏化学驱试验突破瓶颈。
站在“十四五”收官的节点回望,曾经让我彻夜难眠的技术难题,如今已变成熟练的操作规程。曾经陌生的“洋设备”,如今已被我们改造升级为更适配的“国产神器”;曾经令人“闻窜色变”的难题,如今也被我们打造成油田首套集分离、处理、液化、回注于一体的全流程闭环生产流程。
我将带着这份初心,在“十五五”的征程中继续擎起能源报国的火炬,推动CCUS(碳捕集、利用与封存)技术在中低渗油藏规模化应用,为能源事业书写更精彩的答卷。
(作者系东辛采油厂工艺研究所稠油工艺室主任)