石油开发中心PCS无效报警量消减95%

PCS(过程控制系统)无效报警量消减95%,单井日均无效报警数下降至0.6次,在油田PCS指标排名中,石油开发中心连续6个月位居第一。

  今年以来,石油开发中心在技术升级的基础上,以帮扶讲解、互查竞技、督查考核等管理举措激活PCS效能,采油时率从92%提升至94%,躺井率同比降低0.5%,工作成效逐步显现。

  “PCS系统就像排查生产隐患的‘听诊器’,用好它就能掌握油井生产‘脉搏’。”石油开发中心党委委员、副经理黄铖对PCS应用这样定位。

  PCS系统推行初期,无效报警曾是基层员工最大的困扰。在胜海采油管理区,一天无效报警量一度高达上千条。安全生产指挥中心视频监控人员余苗苗说:“每次报警我们都立即反馈到油水井管理岗,他们第一时间赶赴现场,但绝大多数情况都是白跑一趟。”

  “系统阈值设置与生产现场脱节,油井功图动态变化后标准示功图更新不及时,都是无效报警的主要原因。”石油开发中心技术管理部高级主管吴大伟介绍。

  石油开发中心引进阈值自动匹配系统,识别油井阈值上限与下限,与生产现场高度适配,解决无效报警难题。与此同时,他们建立“自查整改+帮扶讲解”模式,PCS数据齐全率从94%提高至98%。胜海采油管理区深入自查误报警原因,一边调整阈值设置,一边摸排功图动态变化与误报警的关系,采用每月更新一次功图的方式,为82口抽油机井筛选合格示功图并录入系统,为报警提供有效判断依据。

  中心技术管理部建立PCS运维群,开展在线帮扶,采取随查随报、立查立改的方式,实时精准整改设置类问题725项、采集异常数据142项。

  督导应用质量方面,他们列出采集异常、设置异常、生产异常3大类18项异常点的奖罚明细,对单井日均无效报警超1次等情况严格通报考核,每天通过工作群实时跟进异常处置情况,鼓励互查补漏并予以奖励。

  胜龙采油管理区员工徐金文介绍:“通过PCS巡检,我成功发现井口温度异常情况,生产异常得到超前处置,避免了躺井发生,得到了500元奖励。”

  他们创新开展PCS平台“循环找茬”比赛,10家管理区组队参赛,比技能、学经验,既当“考生”又做“考官”,通过循环互查倒逼问题暴露。吴大伟介绍:“比赛覆盖设置异常、采集异常、生产异常3大类问题,每日对账积分、实时排名,技术组全程督导整改。”

  据了解,比赛累计发现问题1001项,全部闭环整改,成功防控潜在躺井25井次,减少产量损失2300余吨。

  比赛有效增强了一线问题处置的敏锐性。8月23日,胜丰采油项目部PCS显示西区4口油井回压异常升高,技术骨干立即锁定新五阀组为异常节点,迅速导入旁通流程生产,清零堵塞单流阀,实现15分钟高效、精准处置。


信息来源: 
2025-10-10