今年上半年,孤岛采油厂自然递减率为9.7%,较年度计划下降1.0%;与去年同期相比措施经济有效率提升3.6%;生产油气当量125.13万吨,超计划1.24万吨。
孤岛厂持续深化“少井、多控、高产、长效”开发理念,聚焦剩余油富集区、单井控制储量高、地层能量较充足三大油藏物质基础,强化旋转导向+地质探边等三大技术主攻方向,推动效益增产提档升级。上半年,该厂投产新井41口,平均单井产量5.7吨/天。在低成本井网完善方面,他们通过侧钻、定向大修等技术应用,打造低成本高效能井网重构与产能提升“撒手锏”,62口侧钻、套内开窗井实现单井日增油4.5吨,同比提高1.1吨。
该厂坚定“高采出程度一样可以有高产能,老区开发依然可以有新作为”信心,深化高效开发,全力推动产量稳中向上。稠油锚定效益开采,持续推进开发方式转换,以冷采降黏技术升级、热力助采技术融合,形成协同增效模式。化学驱构建全流程质量联动管控机制,强化注采调控精细化、常态化、标准化管理。上半年,注聚驱单元累计增油33.36万吨,超计划0.55万吨。水驱开发通过精细注采调整夯实稳产基础,水驱自然递减率2.05%,同比下降0.13%。断块油藏秉持“整装断块完善仿边水驱井网,复杂断块精细构造解释,注采失衡断块压驱注水补能”的理念精细开发,上半年产油15.39万吨,超计划0.41万吨。
对老油田而言,老区稳则大局稳。老区开发以“提能量、降含水、控递减”为主线,全力守住上产基本盘,上半年,共实施扶长停工作量36口,增油1.1万吨。通过优化技术配套,精细现场管理,深挖躺井“病根”,躺井治理由“被动治躺”向“主动控躺”转变,躺井率保持在0.96%的低位运行,老油田经济寿命期有效延长。
孤岛厂将精益管理贯穿生产经营全过程,深入推进采油—作业“目标同向”机制,向外拓展与数智化管理服务中心等专业化单位战略合作,向内搭建管理区—注聚技术服务中心等目标同向平台,实现技术与管理双提升。上半年,其中5家管理区措施作业工作量较预算进度压减62口,油井免修期同比延长30天,超产9084吨。
该厂立足“打基础、利长远”目标,深化“大生产、大运行”理念,启动“建功孤岛杯”主题劳动竞赛,以均衡生产机制推进工作量、技术、人员、设备、资金等要素优化,全力打赢均衡生产管控攻坚战。上半年,该厂督查整改各类问题隐患2060项,采油时率达到97.98%,位居油田前列,形成产量运行平稳、施工队伍稳定、安全生产有序的良性循环。