2月16日,注汽技术服务中心注氮项目部ZQ-ZDD01设备正在CQC4-14-X422井场进行氮气调剖施工。这是该中心成功改造的首台套高压分子筛注氮设备。
改造后的设备每小时注氮能力恢复至850标方,基本达到新设备水平,氮气纯度也提升至96%,实现“老树开新花”。自2024年10月9日改造投运以来,已累计完成注气施工26井次、注氮量162.9万标方。
该设备自正式投产运行,至今已服役超过10年,属于典型的“高龄老旧设备”。不可逆的老龄化使其出现了膜组性能衰减严重等问题。
“膜组性能衰减带来的直接后果,就是每小时注氮能力从900标方降至600标方,还引发了一系列‘并发症’。注入速度、运行效率、工作量等指标出现‘三低’症状;每标方气用电单耗越来越高,能耗强度不降反升。年老体弱多病,又赶上‘就医通道’受阻,也让该设备在为主业提供高水平、专业化支撑时,显得力不从心。”注氮项目部副经理张传佳说。
张传佳解释,作为关键零部件之一,过去膜组只能依赖进口,不仅进货周期长,而且价格昂贵且仍在持续上涨。受国际形势变化的影响,现在“有钱都买不到”。
为改变现状,他们通过研究国产高压分子筛与现有制氮工艺技术耦合,升级注氮装备核心组件,实现对工艺捆绑进口膜组首次国产化替代。先后完成包括ZQ-ZDD01设备在内的2台套膜制氮设备分子筛改造。
支撑保障油藏效益开发,装备能力发挥是硬核支撑的关键。该中心注重面向开发单位油藏需求,高度协同创新力量、要素配置,集中攻关,初步形成了注蒸汽、注氮气、二氧化碳吞吐、CCUS(碳捕集、利用与封存)等与开发场景对应的装备矩阵。
CQC104-3井与CQC104-X51井相距5公里,完成搬迁转场至少需要5个小时。2月21日,该中心应用首台套实现“三车转场、三零施工”的ZQ-ZDD02新型注气站,仅用时2小时便完成搬迁。
“我们现在进行设备转场搬迁,开上车说走就走、停下车直接就位。搬迁辅助劳务、车辆的成本费用节省下来了,每年200余次吊装作业风险也相应消减。”该项目部ZQ-ZDD02经营单元负责人莫涛说。
减少占井周期,把更多时间还给油井。2024年,通过借助装备集成升级和信息化建设,注汽技术服务中心35%的注气站取消附属设施。
随着27台移动站控指挥车投入使用,注汽(气)设备搬迁作业实现“三车转场”,全年共960口井实现从平台接单到启炉注气24小时完成。单井占井周期较中心成立初期平均缩短3至4天,相当于每年还给油井生产7000余天,间接增油2万多吨。