现河厂加强措施质量管控超产1.37万吨

上半年,现河采油厂完成原油产量59.35万吨,超计划1.37万吨。

现河采油厂持续深化稳产基础工作,摒弃墨守成规,不断创新常规油藏找油路径,狠抓措施效益提升、精细注水补能、产液结构优化,全力以赴稳住老厂“基本盘”。

“常规油藏就像一块被翻耕了无数遍的土地,要想再找到好的石油资源,就像‘海底捞针’。”现河采油厂党委常委、副厂长张戈说。

找到合适的措施方式,是解开常规油藏难题的关键。王102区块属于典型的断块油藏,因开发时间长,区块产量呈下降趋势,措施挖潜难度越来越大。该厂技术人员针对区块地层构造、断层描述、老井开发情况、历史剩余油变化等进行细致研究,重新绘制构造图、断面图与精确水淹图,核实剩余油潜力。王102-斜134井通过精细潜力层论证,实施补孔合采后,日产油25.4吨,成功摘下“低效井”帽子。

该厂注重措施“注入端”质量,建立油水井措施库系统,强化事前算赢、事中优化和事后评价,对措施方案层层把关。7月18日,河68-斜检1井通过优选潜力层、补孔单采沙二72层改抽油机生产的方式,实现日增油11.6吨。

今年年初以来,现河采油厂加大稠油热采、泵型优化等措施的实施力度,按照“一块一法、一类一案”的思路,提升油藏开发效益,缩短技术井距,优化压裂工艺、举升工艺,提初产,保稳产。上半年,该厂实施油井措施58口,增油量1.48万吨,措施经济有效率70.52%,同比提升22.49%。

注采井网是生命线。围绕“注上水、注足水、注好水”,现河采油厂狠抓精细注水补能,持续加大投转注、增注补能等水井工作量投入。今年年初以来,共实施水井调配措施230井次,对应油井增油523吨。

河143-斜更54井组采用分层压驱注入方式,地层压力恢复至1.3倍净水柱压力,井组整体实现稳升,日产油升至18.4吨。该厂由常规单点压驱向超前压驱、整体压驱、精细压驱、“压驱+”、柔性转变,进一步探索新压驱模式。截至目前,共实施压驱24口,见效率83.3%,峰值日增油18.9吨。

以“增产不增能、增能不增费、增能不增碳”为目标,现河采油厂选取通61等示范单元,针对断块油藏存在的注采不均衡、层间干扰等问题,狠抓产液结构优化。断块油藏围绕控水稳油,常态化实施电泵井治理、周期采油、轮采轮注;低渗油藏围绕增能增效,重点做好分类增注、压驱增能等工作。上半年,该厂实施油水井工作量85井次,累计控减无效注水量2.68万立方米。


信息来源: 
2024-07-25