鲁胜公司特高含水单元化学驱增油效果初显

3月12日,鲁胜公司生产日报表显示胜3-6-71井组日产油28.8吨,日产油较注聚前增长18.4吨,含水下降9.6%,累计增油1327吨。

坨28东二段是公司化学驱主力生产单元,一直采用天然能量开发。受油稠、边底水活跃等因素影响,产量递减趋势明显,亟需转变开发方式,提高区块采收率。

公司聚焦“转方式、降含水、增产量、提效益”,自2021年开始在该单元采用单井撬装化学驱试验,2023年6月公司全面建设完成坨28注聚站,实现集约式注聚。截至目前,公司在胜坨油田坨28东二段实施的16个非均相驱井组开井34口,日产油由56.7吨增至108.2吨,日增油51.5吨,特高含水单元摇身变成“上产大户”。

“井网是提升化学驱效果的基础,只有保持井网的完善性,才能达到更好的驱油效果。”鲁胜公司油气开发首席专家王玉芳说。

为顺利推进化学驱工作,公司结合坨28东二段井况问题频发、储量失控等问题,制订注采井网重构方案,利用套管补贴、小套管贴堵、膨胀管贴堵等系列技术,治理套损井9井次,实施补孔或改层措施5井次,提高注采对应率,为化学驱的全面见效奠定了坚实基础。在治理套损井的同时,实施侧钻井3口,恢复失控储量21万吨。

鲁胜公司党委常委、副经理李莹介绍,公司化学驱整体采用“采出水配、采出水注”的方式进行。这一方式,虽然实现了水资源的合理利用,但是却大大增加了现场管理难度,对采出水水质处理、日常现场管理运行,提出了更高的要求。

全链条保障注入质量、全过程提升注入黏度,是化学驱取得成功的关键。他们牢固树立“注入质量是化学驱生命线”的理念,强化项目全过程管控,成立“三采”项目组,建立日运行、周例会、月分析的闭环管理制度,定期对“三采”工作进行跟踪、督导、评价和考核,保障化学驱运行时率和质量。

他们根据注聚流程,将管理节点分成“水质、药剂、配置、混配、运行”五大类,制定注聚质量节点把控管理办法。他们现场调研学习孤岛采油厂、胜利采油厂成熟经验,优化提升现场配套系统,解决水质指标亚铁含量不稳定、混配阀异常等18项问题。同时,通过精细药剂管理和水质管理,将药剂和母液配置误差分别控制在1.6%、1%以内,全过程提升注入黏度,切实提高注入质量。

与此同时,公司结合单元注采流线、层间动用不均衡现象,根据压降曲线、见效及见聚情况,在注采两端常态化进行动态调整,稳固见效基础。

李莹坦言,化学驱开发是系统性工程。公司将持续完善全过程的药剂管理,加大见效差异原因分析力度,通过实施化学驱“3+2”调整、强化动态监测应用力度等措施,促进非均相驱规模见效。

同时,他们将按照油藏条件分年度推进坨7、胜二区等4个单元有序转驱,做好阵地有序接替,保障化学驱产量规模、效益的双提升。


信息来源: 
2024-03-15