进入“十四五”以来,胜利发电厂供电煤耗累计降低14.71克每千瓦时,按照年供电量40亿千瓦时计算,每年可节约标煤5.9万吨。
供电煤耗和煤炭成本实现双降,得益于胜利发电厂的精益管理和技术改造。近年来,为提升煤电行业减煤降碳水平,山东省全面推动煤电机组改造升级,要求到2025年,现役燃煤机组年平均供电煤耗要低于295克每千瓦时。胜利发电厂生产管理中心党支部书记宋鑫说:“电厂想生存,就必须得降煤耗,这是一本效益账,更是一本环保账。”
“每台设备都有‘最优解’,人员操作的数值不同,效果也千差万别。”谈起在基层单位开展的小指标竞赛,胜利发电厂发电运行部副经理、值长李宁说。
2023年,胜利发电厂树牢“度电价值必争”理念,瞄准指标优化,开展指标对标。同时,以效益化生产为导向,开始实施以值为单位的新型目标责任制管理。
以发电运行部为例,部门编制了《经济指标考核实施细则》等制度,并以小指标竞赛为重要抓手,在甲乙丙丁戊这五个班组中开展小指标竞赛,以赛促学,各组调整设备时的数据越靠近最佳区间,排名越靠前,奖励越丰厚。
去年10月,在小指标竞赛中,乙组最后的综合供电煤耗较上月下降0.9克每千瓦时,班组获得2000元奖励。
“10克煤耗,一代技术”。当精益管理的“毛巾”拧干水分的时候,技术改造成为了胜利发电厂降低煤耗的破局方向。
2020年以来,胜利发电厂率先启动机组节能降耗技术改造,先后完成二期机组通流改造等节能技术应用,特别是相继完成的3、4号机组低压缸零出力改造,机组调峰能力和供热能力得到大幅提升,供热期供电煤耗大幅下降。
既抱西瓜又拣芝麻。胜利发电厂坚持高质量外循环,对标国内先进技术和管理经验,梳理排查全厂高耗能、低效率,加大技术引进。其中,不得不提的便是磨煤机钢球改造。
一台磨煤机内装有很多钢球,在不影响磨煤机出力的情况下,既想电耗低又想得到更细的煤粉,就必须对钢球进行新工艺改造。
“钢球好比糖炒栗子中的砂石。”李宁说,如今的新型节能钢球配比更合理,密度也更高、更坚硬,磨出的煤粉更细。
提起来越省劲,钢球越轻,电机运转起来的能耗就越低;钢球越硬,钢球自身便越不容易磨损,而对煤粉的研磨效率则会更高,煤粉燃烧的也会更充分。
自2021年电厂3、4号机组磨煤机节能钢球改造技术应用后,电厂制粉系统的能耗水平大幅降低,全厂用电率降低约0.3%。李宁说:“四台磨煤机全部运行的情况下,一天能省近2万度电。”