油气集输总厂节电“单站优化”变“系统优化”

  全年外销原油同比增加1.8万吨;外输天然气同比增加854万立方米;生产轻烃同比增加1182吨,在采油厂来油温度降低的情况下,电费比去年同期降低425万元。这是油气集输总厂2023年交出的节电成绩单。

  总厂管辖十座油气站库,电能应用于生产生活各个角落。三月份,他们打破机关部室业务“篱笆墙”,成立以分管领导为组长的优化运行项目组,组建用电管理小组,率先在管理上扎牢节电的口子,实施“日监控、周分析、月考核”运行机制,全过程督控节电运行。

  四月初,项目组现场跟踪整改68项用电节能类、安全类问题,剥离6处历史遗留问题,每月堵塞电耗直接流失点10余万元。通过能源管控平台数据,对用电突变站库进行单点跟踪,现场查找解决问题,各个站运行下来,每月节约电费近10万元。

  虽然取得了一定成效,但距离目标要求还有不小的差距。“找准用电成本与收益之间的平衡点,不能只从单点上发力,要把各个站库放在同一个‘篮子’里,从生产运行全过程系统规划,才能把电管好。”油气集输总厂副厂长王希国说。

  王希国带领团队建立“系统+”生产运营模式,以孤罗东、孤永东、东辛胜利线三条输油管道为模型,推进节电由“单站优化”向“系统优化”转变。

  集输总厂根据新东营原油库迁建后与临淄库之间距离缩短的实际,改变输油方式,越过广饶站直接输油。自五月份以来,日均节约电费2200元,提高了能源综合利用效率。

  项目组发现,作为孤罗东线上的中间站,集贤站电耗一直居高不下。他们抓住提高泵效这个“牛鼻子”,改变传统思维,设定出高低输量运行比例、参数和时长,优化运行方案,让外输泵始终保持在高效区间。自六月份孤罗东线优化运行以来,日均节约电费3000元。

  与此同时,气路的优化运行也在同步开展。在东营天然气处理站,他们通过能耗与轻烃效益一体化分析,探索实施来气“分处分输”模式,改造东辛采油厂、胜利采油厂来气进站流程,制定两种压缩机运行套餐,年节约电费11%。

  除此之外,总厂还在综合电价上做文章,利用平谷段电价区间多用电的柔性生产策略,指导油气站库进行生产动态调整。

  其中,广饶站协同草南联输量匹配,实现外输泵全时谷段运行,每千瓦时电可节省0.013元。临淄原油库加大电费谷段外输量,综合电价比去年降低0.016元/kWh。总厂自实施柔性生产策略以来,综合电价降幅1.06%,单项节约电费73.78万元。


信息来源: 
2024-01-18