盘2-斜更19井创新应用氮气逐级返排、高温覆膜砂逐级充填热固化封口等集成技术,解除近井地带泥质堵塞,措施后每天产油3.2吨,目前正常生产。
看似一口普通井,背后却较为坎坷。该井泥质含量高,出砂严重且以粉细砂为主,经过化学防砂、一步法充填等方式,有效期均不足3个月,导致长期停井。
这口井不是特例。在临盘采油厂盘二块沙三下段,因生产过程中地层反复排出泥质、粉细砂,容易堵死出油通道,对区域内近150口油井正常生产造成较大冲击。
防砂工作成为这一区域效益稳产的关键。化学防砂、滤砂管防砂,多种方式均有应用,但整体效果普遍偏差,难以满足开发需求。
临盘采油厂工艺所油层改造主管师朱保华介绍:“化学防砂,因强度不够,屏障容易遭到破坏,有效期偏短;滤砂管容易被粉细砂糊死,防砂的同时也防住了油。”
今年,采油厂提出“增能量、提液量”的开发需求,提液增产和长效防砂之间的矛盾愈发明显,旧有防砂方式已经不能满足现有要求。
工艺所成立防砂提液技术攻关项目组,纳入地质、管理区等技术能力,确保油井各个生产环节高质量推进。
不同开发阶段、不同层位、不同含水期,地层砂粒径也不同。采油厂开展不同开发阶段出砂粒径规律研究,建立防砂基础数据库,了解地层最真实信息,为防砂工艺做实理论支撑。技术人员以变化的眼光看待问题,不用之前的数据指导目前的防砂工艺,由“经验防砂”转向“科学防砂”。
防粉细砂本身就难,加上稠油这一属性则难上加难。在防砂工艺上,采油厂实现从“单一技术”到“集成技术”的转变,集成“解堵+降黏+稳砂+防砂”工艺技术,一次性解决粉细砂和油稠等难题。“‘病’都治好了,才能长寿。”朱保华说。
氮气逐级返排地层预处理技术,将近井地带的泥质、粉细砂以及地层污染物排出;稳砂剂能够稳固地层结构,挡住更深处的地层砂;降黏措施能够有效降低原油黏度,助力油藏顺利开发。
在防砂这一重点工序上,创新应用高温涂覆砂逐级充填热固化封口技术,简化井筒,满足稠油防砂需求。前期,技术人员通过反复对不同类型的涂覆砂做抗压试验,确保最合适的涂覆砂应用到最合适的地层上。
截至目前,通过防砂技术集成和防砂理念的转变,基本实现了长效防砂和提液增产的双提升,防砂15口井,措施有效率达到86.7%,累计增油5200吨。
不同开发阶段面临不同难题,需要不同的工艺技术。朱保华说,防砂工艺人员将继续推进基础研究,推广更加高效的地层预处理技术,探索攻关更加高效长效的防砂提液技术。