河口厂扶长停井增油5.2万吨

1月31日,河口厂陈373-P2井日产油达到7.1吨,且含水仍处于下降趋势。在停产18个月后,这口长停井再获新生。

2023年,河口厂探索“自主扶停+合作扶停+风险扶停”等多种扶长停井组合模式,提升修套、深抽、防偏磨等工艺技术水平,确保扶停工作顺利进行。截至1月底,河口厂恢复长停井16口井,累计增油550吨,与去年同期对比,井数增加了18%,累计增油提升了40%。

长停产井通常来说就是停产六个月以上的油水井。“我们的工作就是要在停产井里找到效益油。”河口厂地质所开发二室副主任徐伟分析。

油井出问题,水井找原因。观念的转变一直在持续,自2022年年初以来,河口厂树立先补充能量,再恢复长停井的理念,从井网完善、注采流线调整、工艺创新等多方分析论证,对全厂停产油井进行潜力分析,建立扶停措施井数据库,初步摸排潜力长停井234口,按照潜力大小、恢复难易程度、效益高低筛选,开展扶停工作,截至目前共扶长停井137口,累计增油近5.2万吨。

低渗透油藏是河口厂长停井恢复的主力油藏。“治理低渗透油藏长停井就不能‘就病治病’,而是将油藏动态与工艺技术相结合,对井组、区块、油藏进行‘全身调理’,提前算好效益账。”通过停产原因分析,河口采油厂加强区块、井组注采井网的整体完善调整,加大水井综合治理力度,优先完善注采井网,确保扶停效果有效且长效。他们在大王北油田大37区块大力实施油井转注、水井细分注水、大修、压驱补能等水井工作量,完善注采井网。在井网完善的基础上大37块总共恢复长停井22口,年增油8265吨,恢复动用储量223万吨。大北13-20于2021年6月高含水长停,经分析发现该井上部的沙二段物性较好、含油饱和度高,并且有水井与之对应实施先期注水,因此2022年5月底对其实施补孔合采,初期日产油6.9吨,年增油1109吨。

技术人员还通过油藏动态分析,精细剩余油描述,寻找井网相对完善区域、未动用井区的非主力潜力层进行补孔,对原先认为没有潜力或属于非油层的油藏重新认识实施补孔恢复;配套应用酸化、深抽工艺等技术恢复长停井,取得较好效果。大65-斜60井因地层能量不足长停,技术人员将邻井大65-斜63井转注补充能量,监测到液面明显回升后,对大65-斜60井实施深抽恢复,开井后获5.9吨的日产油量。

信息来源: 
2023-02-10