做好“水文章”换得“油头”来

12月8日,在鲁明公司生产日报表上显示,济北采油管理区曲9-侧斜118井日产液5.1吨,日产油3.1吨,含水39.8%。

5年前,曾经被迫关停的油井,又焕发生机,源自于济北采油管理区持续转变思想观念,树立“油水并重、以水为先”的理念,做好水文章,趟出一条老油田开发的新路子。目前,曲堤油田日产油440吨,累计产油720多万吨。

思路转变破僵局

曲9-侧斜118井是曲堤油田曲9-111块典型的高泥质井,因储层物性差,开发难度大,5年前投产后一直低液,曾实施两次解堵后未见效被迫关停。

今年在地层能量补充的前提下,实施酸化混排防砂措施后,日增油3吨。曲9-侧斜118井的“逆袭”正是曲堤油田开发的一个缩影。

历近30年的高效开发,曲堤油田已进入存量开发的阶段,剩余可采储量不足、低品位储量采油速度低、高泥质储层注水难度大等问题制约着油田长效发展。

“面对开发困境,只有转变注采井网、加大科技投入、提升注水效率,才是经营好油藏的‘必由之路’。”在再立新功再创佳绩176条的反复研学中,党支部书记赵洪涛认为,“转变观念,才能破局。”

今年年初以来,济北采油管理区以强化注水为基础,以油藏经营为抓手,通过思路转变与技术创新,持续推进存量提质增效工作,在提能量、控含水、降递减、增产能上持续开展探索。

通过投转注、微压驱、反向压驱等工作的开展,以流线调整和控制躺井为目标的一体化综合管控,稳产基础逐步改善,综合递减率降低3%,措施增油0.8万吨。

没有能量就没有产量

今年年初,曲104-103井井组,通过水井快速补充能量,让地层“喝饱水”,这让低效油井曲104-429井日增油4吨,该井组累计增油700吨,增加效益120万元。

“我们结合历史注水流线分析,对固有井网进行转变,力求每吨储量注水都能波及。”管理区副经理崔晶说。

为让地层“喝饱水”,他们针对常规降压增注措施解堵半径小、水质要求高、有效期短等难题,利用自有增注设备开展微压驱试验。

通过微压驱试验,曲104-斜760井组注水压力由19兆帕提至27兆帕,日注水量由注不进达到最高达180立方米,地层能量快速提升。

不仅如此,针对近1/4无法注水的岩性小砂体和小断块储量,他们采用“自给自足”的反向压驱增能提效。目前,已实施5井次,有效期内单井增油量近千吨,可增效800余万元。

2022年完成投转注工作量17井次,水井扶停10井次,水井措施37井次,稳产基础持续增强。

优化管理降递减

夏37-斜2井,是典型的“三高”井——高液、高含水、高矿化度,这也造成了多次“躺井”。该管理区通过一体化综合治理,确定了内衬治偏、加药防腐、洗井除垢等管控方案,该井日产液37吨,日产油3.2吨,开井后一直稳定生产。

“管理区将目光聚焦优化注水流线和控躺井上,努力实现曲堤油田自然递减、综合递减持续下降。”赵洪涛说。

2022年,管理区注采调整350余井次,相当于每个注采井组经过3次以上调整。这样大的调整幅度,往年并不多见。今年,管理区通过抑强扶弱、注采耦合、配产配注等工作,提高水淹井组的采收率。曲九馆三二元复合驱先导试验和整体投运项目积极推进,试验井组最高日增油达到5吨。

躺井是影响递减的最大不稳定因素。管理区将“控躺井、提效益”的理念贯通始终,开展“地面—井筒—油藏”一体化综合治理控躺井,形成“技术、生产、现场”三个层级的管控要点及管理模式。

2022年,该管理区躺井较三年前大幅下降18%,维护频次降至0.23,在鲁明公司保持在前列。

信息来源: 
2022-12-22