现河厂将“试验田”打造成“示范田”

观念不转原地转,观念一转天地宽,油藏开发亦是如此。面对稠油油藏热采开发效益逐渐变差的现实,现河采油厂突破传统,尝试应用化学驱、降黏驱、微生物驱等多项新型采油技术,在不同类型试验井组都取得了较好效果。

在此基础上,他们扩大技术应用,逐渐将“试验田”打造成了“示范田”,一年内,取得了增油1.56万吨的好成绩。

打破传统开发方式,推广应用新型采油技术,现河采油厂一年内取得了增油1.56万吨的好成绩。

近年来,现河厂不断探索转方式开发,尝试化学驱、降黏驱、微生物驱等多项新型采油技术,在不同类型试验井组都取得了较好效果。在此基础上,技术人员扩大技术应用,逐渐将“试验田”打造成了“示范田”。

现河厂稠油油藏1.06亿吨,占比近1/3,储量规模大,长期以来以蒸汽吞吐热采为主要开发方式,形式单一。随着吞吐轮次增加,开发效益逐渐变差,探索新路子迫在眉睫。

“通过资源调查与评价,采油厂稠油油藏中具备化学驱技术开发条件的储量规模有1500万吨。”现河厂地质所副所长王晓妮介绍,这些单元边水能量较强,区块含水高,但采出程度低,具有进一步效益开发的潜力。但是,这些油藏也存在原油黏度高、地层温度高等诸多不利于化学驱开发的条件与困难。

“困难可以克服,新技术必须要推!”王晓妮认为,从油藏开发持续稳定发展的角度来看,化学驱等新型采油技术作为水驱开发后期的有效接替技术,对提高油藏采收率及经济效益有着至关重要的作用。“必须要摒弃低效热采开发模式,大胆实施、谨慎推进,进行化学驱攻关试验。”

经过严密论证,2021年,现河厂首先选取具有代表性的草13沙一、二单元作为第一个化学驱先导“试验田”,方案选井时以构建合理井网为理念,基于现有井网控制井区,尽量降低边水影响。在努力攻关之下,该单元共试注两个井组,转聚合物驱后日产油由12.7吨升至21.1吨,转化学驱后生产363天,累计增油5112吨。

尝到甜头后,王晓妮带领着技术攻关团队在草13沙一、二单元“试验田”的基础上,又稳步推进了两个新的试验区,并针对不同试验区的特点重新优化调整化学驱技术,同样取得了好效果。

除了化学驱开发技术,降黏驱试验也在现河厂如火如荼进行。草13孔店区块自蒸汽吞吐开发以来,因埋藏深、层薄、渗透率低等因素影响,注汽压力高,供液能力差,长期维持低液低速开发。为此,技术攻关团队选取该区块的草13-906井组率先实施降黏驱试验,日产油由5.3吨升至7.8吨,累计增油559吨,试验取得成功。

王152-斜6井组探索实施深层低渗稠油降黏驱开发模式后,井组峰值日增油达到15.4吨,形成了一套王152断块高效开发的技术,为王家岗油田沙四深层稠油的开发指引了方向。以此为鉴,现河厂地质所技术攻关团队相继在草13西翼、草20馆陶等同类型区块实施降黏驱技术,均取得了好成绩。

据了解,当前现河厂草13沙四区块两个井组正在开展微生物驱试验。技术人员期待着再一次成功的消息传来。


信息来源: 
2022-09-23