孤东管理一区老区挖潜增加SEC储量30余万吨

孤东采油厂采油管理一区一季度SEC储量(经济可采储量)由193.2万吨增加到226.8万吨,二季度新增储量保持箭头向上……2022年,他们通过停产停注井、空白井区的挖潜和新井资料更新认识等多项举措,实现成绩一路上扬。

孤东采油厂采油管理一区经过三十多年的开发,采出程度接近50%,综合含水高达97%,平均单井日产油仅1.5吨,在以价值创造、经济效益为核心的新型管理区模式下,如何提升油藏经营开发效益,实现高质量发展一直是该区面临的难题。

在地域分布上没有新的勘探阵地的情况下如何实现增储?技术人员经过多次探讨,转变观念,眼睛向内,没有新的阵地那就从现有阵地进行挖掘。

他们从停产停注井入手,对储量失控的井区通过大修打捞、打通道等手段恢复储量控制,GO4-18XN25井正常生产时日产油3.4吨,2021年6月作业过程中套漏停修,2022年4月通过打通道恢复该井生产,恢复产油能力1.8吨,恢复储量控制2.1万吨,今年年初以来实施8口井,恢复储量控制26.3万吨,恢复产油能力11.8吨。

在无井控制的空白井区,他们利用废弃井侧钻等举措,实施新井11口,增加控制储量41.6万吨,增加产能26吨。GOGD7P8井于2018年套管错断停产,停产前日产油4吨,停产导致两级失控储量3.6万吨,2022年通过侧钻恢复该井生产,目前日产油5.2吨。

利用新井资料重新认识砂体展布是增储的重要举措。通过压力恢复测试等油藏动态监测手段对砂体、断层进行探边,再通过补孔改层等手段进行挖潜,目前已实施3口,增加储量5.3万吨,日增油能力3.3吨。

为了提高采收率,达到提高可采储量的目的。他们还通过大修、转注、补孔等手段完善井网,保障无井控制的井区注上水。能量低的低液低含水井区增加注水井点补充地层能量,高含水采出程度低的井区增加来水方向实施转流线,2022年增加注水井点16个,增加水驱控制储量81.8万吨,注采对应率上升2.25%,受效油井17口,井组日增油能力16.2吨,目前已累增油1308吨。


信息来源: 
2022-07-18