石化总厂优化炼油工艺提升装置创效能力

“张班长,今天下午16:00切换加工低硫原料,内操控制好加工量的提升速度和电脱盐运行,副操在流程改动过程中严格执行手指口述操作。”4月13日,石化总厂炼油一部经理李云在交接班会上安排工作任务,强调操作注意事项。像这样的原料切换加工,一季度以来完成了19次,累计生产船用燃料油34万吨。

炼油一部原料预处理减黏装置是石化总厂的“龙头”装置,是原油加工工艺的第一道工序,主要生产汽油、柴油和低硫重质船用燃料油。今年年初以来,该运行部积极探索炼油新模式,优化炼油工艺,改变过去原料油混炼模式,提升装置创效能力。

他们根据原油性质,通过改变生产工艺参数,“分炼”生产出不同的石化产品,创造最大的经济效益。对于硫含量高、密度低的原油,最大限度生产汽柴油和下游装置原料;对于硫含量低、密度大的原油,主要生产低硫船用燃料油。通过实施“分炼”,在增加装置边际效益的同时,进一步抢占了低硫重质船用燃料油市场份额。

在此基础上,该厂积极关注成品油市场变化,通过优化生产工艺,多产高价值产品,提升创效水平。三月份,根据汽柴油价格涨价实际,他们通过调整常压塔顶、减黏装置工艺参数,降低石脑油终馏点10度,多产柴油5000余吨。为了降低船用燃料油产品的柴油调和量,多产柴油产品,对减黏装置单元进行升温操作,减黏炉出口温度从360摄氏度升高至395摄氏度,减黏渣油黏度降至目标值270平方毫米每秒以下,最终实现减黏渣油黏度降低53%,柴油调和比例大幅降低,节省柴油500多吨,运行增效440万元。

与此同时,石化总厂还大力实施技改技措项目。炼油一部广泛发动岗位员工,积极开展“一查两提”活动,提出各类合理化建议10多条,挖潜增效效果明显。消防蒸汽线增加回水和机泵喷淋水改为消防水,解决了冬季防冻凝“常流水”和“小白龙”问题,既提升了装置现场标准化水平,同时又节约了蒸汽和新鲜水。新鲜水消耗同比降低1000余吨。为解决部分机泵低负荷运行工况差的问题,在减压渣油泵、常一中泵、常二中泵增加高压变频器,为常三线泵、三中泵安装切削叶轮,每天可节电1600千瓦时。通过优化加热炉操作,加热炉排烟温度降低5摄氏度,氧含量降低0.5%,加热炉热效率由92%提高至93%,既节省了能源又减少了氮氧化物排放。

 


信息来源: 
2022-04-22