没有了皮带、电机和减速箱的抽油机,还能正常运转吗?东辛采油厂辛37-7站井场的一台游梁抽油机给出了答案:不仅能运转,还更加省力省钱省心。
这样的好处来自于东辛厂引进的新设备—高转矩密度复合永磁电机,也就是传统永磁电机的升级版。
对于游梁式抽油机来说,传动机构作为其核心动力源,好像心脏一样。而皮带减速系统是传动链中效率最低的一个环节,传动损耗严重影响了设备的整体效率。永磁电机升级后,可直接代替常规的皮带、电机、减速器等传动机构,实现对抽油机的直接驱动,安装后的抽油机对比传统游梁抽油机效率可提高18%以上,百米吨液有功耗电可降低20.84%。
值得一提的是,永磁复合电机取代传统传动机构,可减少三个噪音源,且永磁复合电机自身噪音低于60分贝,非常适用于东辛厂所处的市区、居民区、景观区内的油区需求,稳定的运行系统也能大大提高抽油机使用寿命……
“一台永磁电机的价格是32万元,相比不到2万元的普通电机,价格差了十几倍,效益能过关吗?”最初引进高转矩密度复合永磁电机,东辛厂辛一管理区副经理荣磊心里直打鼓。
效益账还要长远看、综合算。“不用更换皮带了,不会出现减速箱漏油现象了,一年能省下三四条皮带,还避免了更换皮带、维护减速箱的时率影响。”对于设备带来的效益,辛37-7站所属注采6站站长李传顺感受很深。
“就拿百米吨液有功耗电这一项来计算,一口2吨的油井,时率影响可下降3%,一年下来可创效5万元,还可以节约电费1.3万元左右。”荣磊说,这样测算,两年就能收回成本。
不仅如此,电机控制柜设计预留有油田专用RTU和多功能电表接口,可与监控设备接口无缝连接,对井口压力、温度及功图等信息进行实时采集计算,能够实现远传远控、无人值守的功能。以往4小时需要巡井一次,现在只需要每天巡井一次即可,大大减少了人工成本。
目前,东辛厂辛一采油管理区投入使用的2台直接驱动式高转矩密度复合永磁电机均运转良好,预测的节电、提效等效果正逐渐显现。此外,他们还同步投入应用了12台永磁半直驱电机,成本只需20万元,节电率15%。