滨南采油厂近期对单18-斜61井实施“酸化+”配套工艺技术后,效果显著,措施前日产油量2.1吨,措施后日产油量6.6吨,日增油量4.5吨。
单18-斜61井于2019年投入生产,产量递减快,动液面逐渐加深。近期功图显示异常不出油,洗井后未恢复,判定为存在地层堵塞情况。针对该井各层间非均质性差异大、笼统改造难度大的问题,技术人员分析研究后,决定对其实施两级分层“酸化+”大排量改造+深抽复合措施改造油层方案。同时,酸化后把泵挂深度由1807米加深至2001米,提高深井泵沉没度。
单18-斜61井的成功解堵,是滨南厂深挖存量创效潜力、打造高效措施改造工艺、创新实施“酸化+”解堵技术的一个精彩缩影。
油井结垢是制约油田生产的主要因素,会对产油层造成伤害,影响原油产量,降低产能,增加油井维护作业频次。该厂技术人员通过作业现场情况跟踪,发现结垢井主要集中在平方王油田中区南、滨37块、滨649块等井深大于1500米渗透率低的区域,且结垢堵塞及井筒需求呈现复杂多样化态势,传统意义的储层酸化解堵工艺已不能完全满足现场生产。
对此,这个厂立足边研究、边治理的思路,在积极开展结垢机理分析的同时,不断扩展升级酸化技术,集成新配方、新工艺,创新形成以酸化预防体系和酸化进攻体系为主要内容的“酸化+”解堵技术系列。今年年初以来,已实施油水井酸化96井次,累计增油4620吨,累计增注88200立方米,恢复水驱储量156万吨,有效提升了采油厂的存量开发效益。
突出“防”字,措施前置。针对生产井结垢导致抽汲不顺畅及遇阻的现象,技术人员认真落实井况,优化施工工艺,采取“酸化+”不动管套管酸化除垢。6月上旬,滨37-16斜2井泵工作出现异常,采取热洗加药等措施后,未恢复正常生产。技术人员制订不动管酸化措施,优化酸液配方和顶替量,通过反替、浸泡、挤酸解决垢卡问题。实施后当日便恢复正常生产,获得日产油量3.9吨的良好效果。
同时,他们树立降本增效理念,转变以往"小修不成大修上"的观念,对起管柱时垢卡或结垢现象明显的作业井,配套实施“酸化+”小修酸洗技术。滨4-5斜203井检泵作业起管柱时遇卡,在解卡无效后,决定实施酸洗解卡方案。通过洗、替、泡、挤等措施实施后,该井成功解卡,有效避免了小修转入大修作业,节约大修成本50余万元。
以酸化预防体系为主的“酸化+”解堵技术的成功实施让技术人员充满信心。于是,他们进一步扩展应用范围,强化酸化与其他工艺的集成,创新实施检泵井作业酸化、逐层递进式解堵、酸化防砂一体化、仿压驱酸化等酸化进攻体系技术,来满足油水井日益复杂的解堵增产需求。
单18-斜57井在检泵作业中被发现抽油泵内、井下工具中均有不同程度的结垢。技术人员决定利用检泵时机增加酸化措施,并针对该井油层非均质性强的特征,制订出分层酸化措施来均衡改造油层。措施实施后,单18-斜57井日增油量4.8吨,累计增油336.1吨。
滨649-斜47井是一口低渗透油井,以往常规酸化解堵处理半径小、有效期短。借鉴水井压驱理念,技术人员对该井实施仿压驱酸化,通过大排量酸化施工扩大泄油半径,提高酸化改造体积,同时顶替液加上破乳剂、黏土稳定剂来提高油层保护效果。措施实施后,该井取得日增油量2.7吨、阶段累计增油209吨的良好效果。
“目前采油厂已初步建立‘酸化+’解堵技术体系,可解决当前油水井结垢问题,保障油水井正常生产,提高生产时率。”该厂工艺研究所所长李大军说,“但随着生产形势的复杂化,‘酸化+’解堵技术体系也必须着眼新的矛盾。下一步,我们继续按照油水并重、以水为先的理念,扩展技术体系应用范围,强化油水互联治理,进一步提升油田开发水平。”