为油藏修建“高速公路”

  8月11日,中伏第17天,滨州亲子水上乐园,孩童在泳池中嬉戏。

  一墙之隔的是滨425块1号井台,滨425-斜155井压裂施工准备妥当,数十辆泵车、仪表车、混砂车、罐车车组依次排开,和景区门口停车场遥相呼应。

  仪表车是现场的指挥车。车内,专家、现场施工人员围坐在显示器前,实时关注井底压力变化,随时调整注入程序。车外,骄阳似火,空调外机和泵车运转交相呼应。

  “压力的变化一定程度上反映了地层裂缝扩展情况。”鲁明公司科研所副所长袁浩仁对这个区块十分熟悉。在他看来,压裂就是要改造原本致密的储层,为油藏提供流动通道,此次使用的高导流压裂更像是为油藏修建“高速公路”。

  滨425块油层跨度大、储层物性差,过去在该区域压裂的67井次油井,平均日产油仅有3.7吨。

  “根本评价不过去。”鲁明公司采油工程首席专家蒋宝云介绍,一口井的压裂费用在200万元左右,经过论证,压裂后单井日产油量达到5.1吨,才能通过“40美元、8%收益率”的评价标准。

  怎么办,评价过不去意味着产能建设无法“上马”,效益接替无法实现,直接影响着鲁明公司可持续发展。

  合作借力。围绕降低成本,提升压裂效果,鲁明公司与具有丰富压裂经验的西南石油大学合作,达成科研项目风险承包机制,开展压裂提高单井产能的攻关研究。

  “从来没有这么合作过。”项目团队负责人、西南石油大学副校长郭建春直言。压裂投产单井产能5.1吨只能拿到基本费用,只有提升到7.1吨,才能拿到研究总费用。

  鲁明公司协同西南石油大学对早期压裂井油层进行系统分析,找到了加砂强度、有效厚度、渗透率、排量四个影响压裂后产能的主要因素,从压裂前的准备到压裂过程的每个细节进行优化。

  正是因为开了先河的合作,让滨425块获得新生。现场施工人员运用多尺度非连续性加砂压裂技术,扩大裂缝改造体积。前期实施的5口井放喷期日均产油7.6吨,转抽的3口井日均产油7.9吨。刚压裂施工的滨425-斜155井采用3毫米油嘴放喷,油压7.5兆帕,日产液量42立方米,日产油23.7吨。

  “这几口井的投产至关重要,意义重大。”蒋宝云一语道破其中的原委。这几口井是滨425块南扩的重要支撑,今年鲁明公司产能建设目标2.2万吨,而滨425区块产能建设2万吨,占比达90%。

  在生产运行方面,鲁明公司无缝衔接,同台井分批实施,保证2~3口井同时压裂,减少了搬迁费用,一口井就可以节省下20万元。

  “施工完成后,对于管理区的增量是个极大补充。”鲁明公司滨南管理区副经理高博难掩心中的欣喜。

  8月12日,滨425-斜161井完成压裂施工,滨425块产能得到进一步释放。

  新井实现了从笼统压裂到精准压裂。蒋宝云介绍,下一步投产新井将采用套管体积缝网压裂施工,改造的体积更大,裂缝连通更复杂,油层改造更彻底,效果也更令人期待。


信息来源: 
2020-08-19