来之不易的亮丽成绩单

  百日攻坚创效行动,胜利的成绩如何?7月16日的推进持续攻坚创效行动暨上半年经济活动分析会上揭晓答案,胜利油田交出了一份亮丽的答卷——六大项、20小项的行动任务目标,胜利油田的完成率都在100%以上。

  这一份成绩是百日攻坚创效行动的优异成果。油田领导这样评价:在高效勘探效益开发上取得了很大的突破,推动了高质量发展,为企业打下很好的基础。

  成绩的背后,是油田上下坚定信心、迎难而上、攻坚啃硬,是以超常决心、超常举措、超常力度发起的强劲攻势,是聚焦提质增效,抓主要矛盾、系统优化、底线思维和化危为机的结果。

  持续推进油田

  与工程公司一体化运行

  油田共钻井交井392口,平均钻井周期下降27%,各开发单位全部完成降幅15%的任务指标;压裂施工42口井,平均效率提高38.9%;压裂投产34口井,平均单井产量5.6吨/天……

  令人赏心悦目的数据背后,是油田和工程公司以“四提一降”为引领,着重抓好地质工程、工程设计、运行统筹、工程监督和施工队伍资源等的一体化优化。

  地质工程一体化开发突出地质与工程、油藏与工艺等“九个结合”,组织分公司和工程公司专家联合办公进行方案审查7批次,累计对658口新老区井位、49口预计压裂井进行了优化。

  优化调整监督方式,根据井型、施工难度、时间节点优化为驻地、巡回和远程监督,实现施工队伍全覆盖监督。对123支钻井队伍按照基础管理、生产运行、工程质量、安全环保、服务保障、开发效果等方面进行考核评价,按照得分进行排序,各开发单位优选排名前90的队伍安排施工,形成让能者上庸者下、后进追先进的良性竞争态势。

  持续推进高效勘探

  根据行动要求,勘探系统坚持高质量勘探理念,聚焦增加优质规模储量,扩大可动用阵地,加大风险勘探、地震勘探和圈闭预探力度,提高预探井和评价井成功率。数据显示,油田共完钻探井32口,探明储量3337万吨。

  行动中,勘探系统坚持低油价下“风险勘探加大、预探投入求稳、规模增储聚焦”的部署原则,注重勘探开发一体化优化部署,对于低风险、小而肥的12口评价井交开发滚动评价井实施。

  行动以来,油田钻探取得“三个新突破”“三个商业发现”的勘探成果。“三个新突破”:济阳页岩油勘探取得重大突破,页岩油成为老区战略接替领域之一;桩海古近系勘探取得新突破,发现海上新的增储阵地;东营深层勘探取得新突破,展示了深层良好的勘探潜力。

  “三个商业发现”:东营北带取得商业发现,钻探坨斜726等井获得成功;罗家-邵家地区取得商业发现,实施邵平67侧井、罗斜175侧井等井获得成功;车排子地区取得商业发现,可探明储量1000万吨以上。

  持续推进开发投资与工作量优化

  百日攻坚创效行动以来,分公司上报原油产量579.45万吨,上报工业产气量1.47亿立方米,均超计划完成,工作量统筹优化增效见效。

  提高的不仅仅是数量,还有质量。行动以来,开发系统进一步强化油藏经营理念和一体化思维,统筹优化工作量及产量,加强产能、产量、产液、注水结构优化,压减无效工作量,促进降本减费增效,使无效变有效、有效更高效。

  产能项目效益提升。行动以来,累计优化新老区产能项目72个,百万吨产能投资下降到50.4亿元。

  措施评价优化。加强地质、工程、作业一体结合,压减低效无效施工,优化措施方案设计,实现降本增效。阶段暂缓实施低效无效油井措施614井次,多次作业井同比减少308井次,同比降低57%。

  产液结构调整优化。以特高含水单元控水控耗、低产低液单元增能增效为目标,深化产液结构调整潜力论证,有效改善注水、产液、产量结构,确保阶段含水零增长。

  热采转周效益优化。强化注汽转周效益评价,优化注汽燃料、水、电等全过程管理,突出以注汽干度为核心的优质优价结算模式,确保注汽质量、注汽效益“双提升”。根据效益评价结果排队,暂缓无效转周110井次,减少注汽量16.9万吨。强化热化学复合吞吐、氮气泡沫调剖、组合注汽等提效技术应用380井次,平均单井日增油1.5吨。

  优化化学驱提效。围绕优化创效,加快先导试验运行,全年预计新投先导试验项目6个。优化正注项目提效,深化平面和纵向上剩余油富集规律及注采流线分析,实施差异化调整。

  持续推进提质提速提效优化降本

  各专业化单位通过整合区域优势资源,提升技术水平、服务质量和运行时效,增加内部市场占有率。

  细化目标分解,层层压实责任,立足长远谋当前,配套落实创效措施。完善对标评价机制,以提质提速提效优化降本为核心,以强化过程管控为基础,以考核促整改,以评价促提升,百日攻坚创效行动目标全面完成。

  在搭建经验共享平台,推先进,树典型,宣传推广先进经验供各单位互学互鉴的同时,全面启动市场运行平台建设。目前,油田市场运行管理系统基础框架搭建完成,计划7月底实现各专业在平台上的队伍优选功能。其中,井下作业、动态监测、地面维修专业已全部上线运行。

  行动以来,油气井下作业中心单井施工周期同比减少1.1天,工作量占比同比提升10.4%。注汽技术服务中心平均注汽干度同比提高5%,市场占比大幅提升。

  车辆管理中心上半年清退租赁车辆、压减外雇车辆和低无负效设备,累计完成外委运费2761.23万元,较去年同期同比下降25.6%。地面工程维修中心上半年价值量市场占比达到62.8%,较2019年全年提升31.8%。海洋石油船舶中心优化船舶资源,在满足胜利本土市场的同时,加大主力船舶外闯市场力度,累计完成8986万元,同比去年增加15.4%。

  持续推进油气销售运行增效和

  非生产成本优化

  销售系统以经济效益为中心,聚焦核心业务,统筹原油、天然气、轻烃资源,推进油气销售增收创效,最大程度弥补疫情和低油价对销售的影响,油气销售合计增效2.4亿元。

  原油方面,通过保持合作油增收创效、优化销售结构多销增效、优化销售流向拓展客户增效、上调销地炼原油贴水价格等措施,超计划目标9690万元。天然气方面,调动各单位交气积极性、推进零散气回收业务、拓宽采购渠道降本减费,累计创效4820万元。

  持续推进非生产成本优化,成本优化从管理性费用向生产环节非必要成本延伸,向必要成本深入挖潜优化延伸,让花的每一分钱都体现效益。行动开展以来,油田通过优化压减非生产成本项目,实现降本增效8936万元。


信息来源: 
2020-07-17