油田探井钻井提速节约投资1600万元

  截至6月30日,百日攻坚创效行动期间,油田完钻探井30口,平均周期缩短21.6%,钻井成本降低15.7%,节约投资1600万元。

  油田制定《油气勘探百日攻坚创效行动方案实施细则》,在钻井设计优化与施工过程提速上双向发力。在油气勘探管理中心探井管理室高级主管徐伟看来,优化钻井工程设计及生产组织运行方式,明确关键节点运行是探井钻井施工提速的关键。

  丰深斜9井钻井提速令人欣喜。原始设计周期为120天,油气勘探管理中心在设计时,根据其井身轨迹、井身结构,优化靶点坐标,减少施工难度,使轨迹易于钻进。经过优化,该探井设计周期限制在100天。在实际运行过程中,经生产过程提速,最终实际钻井周期87天。

  “在前期设计时,核心是靠优化提速。”徐伟介绍,在优化钻井工程、测、录井设计过程中,不是拍脑袋决定,而是将近三年同类井展开对比分析,寻找提速空间。

  针对提速段研究技术方案,油气勘探管理中心还协同钻井施工方进行方案的论证,优化高效PDC钻头、高速螺杆、水力参数,提高机械钻速,优化钻井液体系及性能,提高了井壁的稳定性,减少了复杂故障,缩短了钻井周期。

  生产过程管理提速是另一个重要的发力点。樊126-斜10探井在4月22日实现单日进尺1149米,刷新油田探井单日进尺记录。该井采用4刀翼PDC+高速螺杆钻具组合,优化钻井参数后,采用高压喷射钻井,减少了定向井段,优化上部钻井液体系,性能采取“三低一高”,实现了优快钻井,实际钻井周期是原设计周期的50%。

  “为加快运行提速,验收方式不断调整,施工工序逐步优化。”徐伟介绍,一方面,加强各方沟通对接,现场设备高质量高标准安装;另一方面,尽可能同步验收,杜绝等停,工程验收完先开钻,后续按“四不两直”组织检查及交底,全力减少占井。

  复杂故障多发是导致占井周期长的主要因素之一。通过工程风险排查、综合录井仪监控、关键环节专家远程会诊和驻井指导施工等手段,他们加强异常预警与重点环节施工过程管控,做好故障预防。

  同时,他们发挥各级专家的技术支撑及参谋作用,制定处置方案并现场指导施工,最大限度减少故障损失。针对2019年来出现测井阻卡井,油气勘探管理中心组织钻井队伍、测井队伍、石油工程监督中心等单位技术专家,逐井分析、寻找共性问题、制定针对性措施,有效降低故障率。

  油田展开百日攻坚创效行动以来,共完成探井钻井进尺10.8万米,完钻测井33井次,阻卡6井次,完钻测井阻卡率同比降低37.2%。


信息来源: 
2020-07-03