多花了16万,值!——纯梁采油厂优化源头设计释放油藏最大产能

  纯42-斜30井压裂施工后获得日油12吨的高产,比起获得的高产油流,更让纯梁厂采油工程首席专家乜冠祯激动的是,该井在经过5次投产方案优化、效益核算后,虽然比预计的投产方案多花了16万元,但日增油确比预期多了5吨。这么算下来,这口井的平衡油价由方案设计的54.9美元/桶降到了32.3美元/桶。

  这16万,多花的值!

  这一好效果的取得,来源于今年以来,纯梁厂技术人员观念理念的再一次更新变革。

  以往在实施技术措施时,为了提高单井效益,工艺技术人员一直采取的是“通过降低投入来降低平衡油价”的思路。虽然减少了一次性投入,但储层的改造效果却不甚理想,产能得不到有效释放。

  今年来,他们由“压减投入”向“优化成本”转变,通过增加高效益投入,压减低效益投入、消除无效益投入,实现新增投入平衡油价下降,效益持续提升。

  纯42块作为老区滚动扩边的产能建设单元,中心井区常规投产的井初期产量在10吨油左右。但是边部下层系纯4-5组和红层的储层物性差,投产效益差,如纯42-斜27井酸化投产后日液仅1.5吨,严重制约了区块新井的开发效果。而同为纯42块低部位下层系油井纯42-斜30井预投产方式为酸化。

  “一口井的酸化费用是22万元,而常规大型压裂费用100万元左右,为了提高产能增加太多成本到底值不值,如何做到把每一分钱都花在刀刃上”,工艺技术人员在多次方案讨论会上产生颇多争议。

  “能否可以将大规模酸化投产优化为小规模解堵压裂,通过高效投入提高增油量降低平衡油价,摊薄吨油成本。”采油厂副厂长、总工程师于法珍提出。

  技术人员又一次精算效益账。他们通过建立不同成本投入对应的增产模板,优选出吨油成本最低的工艺措施进行实施。通过反复论证,虽然小规模压裂会增加16万的成本,新井产量却可以大大提高,单井的效益盈亏平衡点反而会降低一大截。

  3月29日,纯42-斜30井实施小规模解堵型压裂后放喷14天,日油12吨,比方案设计增加5吨,年产量较预期增加1350吨,平均单井效益增加300余万元。通过优化源头方案设计,该区块剩余3口新井投产后均取得了日油10吨以上的好效果,预计区块方案平衡油价由原来的54.9美元/桶下降到35.7美元/桶。

  在明确了降本方向后,工艺技术人员乘胜追击,多点开花均取得了好的效果。稠油热采吞吐井上,他们在解堵、增能和提热等技术方面加大优化力度,配套应用分段酸洗、热流场调整、氮气泡沫均衡注汽等多项技术。4月11日,高424平18开井后日油12吨,含水持续下降。此次措施较常规吞吐增加投入5.5万元,措施平衡油价由48.9美元降至28.5美元;今年实施的3口稠油热采井均实现 “效益投入”,高效开发。

  在常规作业维护井上加强与油藏结合,借助检泵时机对井筒、储层进行处理,通过地质、工艺论证,优化投入,共实施维护性措施64井次,平均单井增加作业费用1.8万元,增加日油0.5吨,年累增油4061吨,创效858万元。

  “在当前形势下,只有通过不断地科技创新创效,深化研究、优化设计,消除无效成本,增加有效高效投入,全力使油藏释放最大的潜能,才是实现效益开发、可持续发展的根本。”采油厂厂长姜亦栋说。

信息来源: 
2020-05-14