油田去年治理低效水平井增油1.92万吨

  孤东2平16井是孤东采油厂一口高含水低效水平井,由于堵水措施投入大风险大,一直以来被列在该厂治理的禁区。近两个月,油田水平井治理项目组采用“调、堵、疏一体化”堵水技术为这口井带来新生,目前该井含水率从98%降至80%左右,累计增油超300吨。

  低效变有效源于油田对水平井的专项治理。2019年5月,油田成立水平井治理项目组,全面开展低效潜力水平井摸排与分析,逐一治理。截至目前已治理低效水平井64口,累计增油1.92万吨。

  围绕油田实现较长时间效益稳产2340万吨战略目标,油田开发以增加SEC经济可采储量为核心,在打造提高采收率长板的同时,更加注重固底板、补短板、强弱项,持续深化油田开发潜力调查,明确稳产增效方向和举措。据油气开发管理中心高级主管李绪明介绍,水平井综合治理就是潜力方向之一。

  目前油田水平井已投产应用4861口,累计产油5463万吨。水平井在发挥重要作用的同时,由于受水淹水窜、地层能量不足、地层堵塞等问题影响,出现了一些长停井和达不到设计要求的低效井。

  针对这两类水平井,对比单井设计找差距,开展油藏、工艺、地面一体化开展潜力分析,共筛选出有潜力的低效水平井1629口。

  为提高水平井治理效果,补齐采收率短板,油田成立了水平井综合治理项目组。项目组由油田开发管理中心、工程技术管理中心、勘探开发研究院、石油工程技术研究院和各开发单位组成。他们从油藏描述、单井设计、实施跟踪、完井优化、生产管理等五个关键环节逐井剖析低效原因,分类制订治理对策,配套开展工艺技术攻关,编制五年治理规划,开展综合治理。

  2019年,油田集成水平井复合封堵、二次防砂解堵等技术,初步形成了高含水、低液量、套损井和低效热采等四类治理配套模式。

  依托这四类治理模式,结合水平井开发现状,项目组优选代表性强、工艺技术相对成熟、预期效果较好的低效水平井开展治理,取得较好应用效果,为同类型低效水平井治理提供借鉴。

  其中,高含水水平井治理技术中的水驱油藏“调、堵、疏”复合封堵技术现场实施15井次,累计增油达到9100余吨。目前调堵疏化学体系、物理化学解堵工艺基本配套。

  据悉,项目组计划用5年时间将1629口有潜力的低效水平井全部治理,2020年计划治理300口,可恢复可采储量120万吨。


信息来源: 
2020-01-21