胜采厂应用内衬技术延长管线寿命

  “今年与去年同期相比,地面单井管线穿孔次数减少106次,避免损失21.2万元。”胜采厂副厂长贺东旭介绍。这得益于实施单井地面管线内衬技术带来的显著成效。目前,该技术已在采油厂推广应用了320余井次。推广实施地面管线内衬技术,实现了技术应用规范标准、地面管线质量提升,成为今年采油厂纵深推进“质量进步、标准提升”活动的新举措。

  胜采厂进入特高含水期以来,老油田各种开发矛盾逐步加剧,井网老化、井筒老化、地面老化矛盾日益突出。胜采厂通过创新运行油藏矢量调整技术、井筒贴堵治理技术,使老油田井网、井筒得到有效诊治,并取得良好疗效。

  为提升地面管网运营质量,采油厂组织开展了在用地面管线大调查活动,有效确定了在用管线的穿孔失效年限,对管线内腐蚀穿孔和冲刷等失效部位、原因进行了深入剖析、精准定位。他们借鉴井下内衬管治理躺井的成功案例,论证地面内衬技术的可行性,进行重点攻关和现场试验,取得较好效果。

  油田开展“质量进步、标准提升”活动以来,采油厂针对地面管线使用的钢管与现场工况不匹配的问题,完善规范内衬地面管线的技术设计、工艺施工标准,对内衬工艺标准化配套各个节点进行梳理。他们从制造工艺要求、试验方法、检验规则等几个方面对内衬管加工及使用规范进行了规定,在施工工艺要求、注意事项、连接顺序等几个方面对内衬管的现场施工进行了规范,形成了油田企业标准《埋地钢制内衬超高分子量聚乙烯防腐管技术规范》,有效实现了地面管理内衬技术生产的标准化、安全化和规模化。

  采油管理三区注采304站STT143-15单井管线,临近沟渠,存在较大环保隐患。去年共计发生管线穿孔5次,造成经济损失2.8万元。从今年6月应用地面管线内衬技术以来,截至目前该管线未发生管线穿孔问题。

  年初以来,这个厂通过推广应用地面管线内衬技术,提高了地面单井管线质量和运行寿命,地面管线穿孔次数呈现大幅下降趋势,有效减少了运行费用及员工的工作强度,从根本上治理了地面单井管线腐蚀、冲刷问题。


信息来源: 
2019-09-16