石化总厂重催油浆回炼增效460万元

  进入2019年以来,石化总厂在提高产品价值转化率上下工夫。截至目前,延迟焦化装置成功回炼重催油浆3.42万吨,增效460余万元。

  该厂重油催化裂化装置以减蜡、焦蜡、减渣为原料,生产汽油、柴油、液化气、干气及油浆等产品。催化油浆产率约占加工量的2%左右。前几年,他们将催化油浆作为7#燃料油外售,现将价格低廉的油浆加工出高品质的蜡油、石油焦等产品。

  由于7#燃料油创效力差,石化总厂依照中石化安排要求,将提高油浆价值作为重点攻关项目,全面分析油浆性质和相关装置工艺特征,根据延迟焦化装置加工重油的特性,制订催化油浆引入焦化装置回炼的优化生产方案。该厂加大重催油浆焦化回炼的监控力度,对相关操作进行技术指导。催化油浆经油品罐区走跨线进入焦化原料罐区,未铺设新管线,投资成本为零,再次深加工,提高了产品的附加值收率。

  由于重催油浆含有一定比例的催化剂固体颗粒,延迟焦化车间技术人员对回炼量和生产数据进行全程跟踪记录分析,积极探索多举措调整油浆回炼量,有效保障了焦化装置安全运行。为减少催化装置油浆中催化剂固体颗粒含量,他们开展技术攻关,细调稳控装置催化剂循环量,努力提高油浆品质及装置的回炼能力。日前,延迟焦化装置的催化油浆掺炼量控制在内控工艺参数范围内,焦化蜡油及石油焦收率明显升高,产品价值和经济效益得到明显提升。

信息来源: 
2019-04-09