孤岛厂产注平衡管控实现智能化

  如何让采出液处理变得既科学又高效?新年伊始,孤岛采油厂集输大队利用信息化手段实现了这一点。

  2月12日9点10分,孤岛采油厂集输大队生产指挥中心调度员牛涛接到预警信号:孤二采出水处理站出现黄色预警。他立即与该站联系,确认预警来源于线路故障导致的停泵,正在维修。

  故障很快解除,信息通过系统反馈至采油厂生产指挥中心,前后用了不到10分钟。

  “采出液系统一体化管控技术应用后,站库中控室、集输大队和采油厂生产指挥中心得以实时监控采出液运行情况,管控效率大大提高。”孤岛厂生产运行科副科长金伟说。

  近年来,孤岛油田原油开采产出的采出液一直通过回注、资源化利用等方式进行消耗,早在2005年就实现了零排放,有效提高采收率,对原油稳产至关重要。

  随着油井含水日渐增加,采出液处理系统技术要求日益升高,更面临着环保管理、开发生产、地面工艺等诸多考验。

  2018年,依托生产信息化建设成果,孤岛厂建设了采出液运行产、存、用三个环节的基础工艺模型,实现运行监控、产注平衡分析、产注平衡预警、采出液运行厂队站三级联动,构建采油厂产注平衡智能化管控应用模式。

  金伟介绍,采出液运行监控依靠基础工艺模型,集成全厂井站实时数据,对采出液的生产、调拨和去向进行实时监控。

  为使采油厂生产指挥中心对站库生产数据更好地把控,信息管理中心技术人员还搭建厂级采出液监控平台,及时监控全厂库存变化和开关井情况。

  在集成自动化上下限报警基础上,他们根据提前设置的报警阈值,系统可以跟随采出液运行重点参数的变化趋势提前预警,把事后处置变为事前提前管控调节,避免溢流事故发生。同时该系统还能自动实时分析,为应对恶劣天气、压限电等特殊生产事件,提供更高效地监控手段。

  “以前传达指令都是通过一通通电话口头转述,现在依靠系统实时在线交流功能,一条消息可以群发给所有接收单位。”采出液调度效率的提升,让采油厂生产指挥中心调度室员工魏磊深有体会。

  “系统还支持点对点、多人群聊处置等功能,实现多级调度实时在线会话与协同处置,不仅直观,操作也方便。”集输大队调度人员也尝到了这颗“甜枣儿”。

  系统应用以来,这个厂依托该系统发出三级预警并调控55次,发出厂级预警并执行调控方案3次,有效减少因产注不平衡导致的限产情况。

  “整套技术的应用让采油厂采出液管控实现智能化管理,整体运行效率得到提升,管控运行质量得到保障。”倪文俊说。他同时表示,下一步,系统将加入匹配管控方案功能,让技术潜力得到更有效地释放。

信息来源: 
2019-02-20