海洋厂控含水提产能实现老区稳产增油

  海洋采油厂将老区控含水、提产能作为海上开发提质增效的主攻方向,挖掘稳产增产潜力,激活海上存量资产创效。一季度,海上实施精细注水井调配51井次,油井参数优化15井次,治理低液井9口,累计增油13934吨。

  海上是油田增储增产的主阵地,产量任务连年增加让海洋厂面临着新的压力和挑战。当前,海上上产已由依靠大规模新井增量转为依靠老区存量控含水、控递减来实现。然而,随着注水开发的深入,数量不断增加的高含水井,逐渐成为制约海上老区高效开发的重要因素。治理油井高含水迫在眉睫。

  重油必先重水。海洋厂精细海上老区注采调配,加大稳产长效投入,通过精细配注优化、分层测调,控制含水上升速度,减缓产量递减,增加经济可采储量。今年海上油田安排水井配注优化150井次以上,计划分层测调400井次、注水井检修细分32口,见效油井平均含水可下降0.5%,年增油将达到2.5万吨。

  “油井高含水不等于每个油层都高含水,油层高含水不等于每个方向都高含水,必须多角度、深层次来正确分析对待。”海洋厂首席开发专家、科研所副所长王优杰认为,高含水井依旧存在巨大的潜力。

  王优杰带领技术骨干深化建数模一体化运行,推进数模拟合成果和油藏工程手段的有机融合,定量分析每个小层、每个井组、每口单井、每个井层的注入、采出及水驱动用状况各井层注入采出状况。同时,通过层层对比、井组对比、井层对比“三对比”法,寻找含水偏高及偏低的小层、井组、井层,分区块分层优化注采比方案。

  油井KD481A-4是注水井KD481B-1的受效井,含水上升较快。开发技术人员通过动态资料及数模模拟分析,发现该井高含水是由于地层东南部边水推进造成的。他们调整优化注采方案,将KD481B-1井Ng242层日配注量上调40立方米,遏制地层东南部边水推进。调水后,KD481A-4井生产效果明显好转,含水下降6.9%,日增油10.2吨。

  一季度,海上共实施精细注水井调配51井次,油井参数优化15井次,累计增油3434吨。

  除治理高含水井增产以外,低液井治理也是单井提效增产的主要手段。海洋厂积极推进油藏经营管理提质增效升级,依托专家决策运行机制,精准发力实施低液油井摘“帽子”工程,力争做到单井效益最大化。

  “治理低液井首先要对油井进行分析,找准病根,创造条件,让主要油层发挥作用,同时积极引导新生力量,让低液井有能力上产。”海洋厂科研所开发室主任牛明超说。

  KD34井是一口典型的低液井,躺井前日产油12.3吨,含水68.8%。开发技术人员充分利用各项动静态资料,结合数模成果对该井进行逐层分析,精准把脉,发现其主力生产层下部油层整体发育条件好,注采关系完善,采出程度低,剩余油饱和度高。

  针对该井下部油层不出力的“病症”,技术人员编制地质方案,配合相关人员开展工艺、施工措施优化,实施氮气泡沫负压返排解堵及分三层光油管挤压防砂工艺,加大对主力生产层下部改造力度,有效消除近井地带存在的堵塞现象。作业投产后,KD34井日产油能力增加63.6吨,含水下降42.1%。

  一季度,海洋厂论证治理海上低液井9口,实现日增油123.3吨,累计增油1.05万吨,预计今年将创利润4675万元,有效期内可创利润4.2亿元。

  “海上油井动用油层多,以前我们主要盯着主力油层,现在在主力油层高含水的情况下,也该让一些较好的非主力油层出出力了。”牛明超说,“随着海上提速实施加密细分完善井网工程,老区各油层注采关系将进一步完善,一些非主力油层压力逐渐恢复,为推进老区低液井治理增产提效奠定了基础。”

信息来源:胜利日报
2018-04-17