滨南厂SEC储量同比增加114万吨

  如何完成保效创效任务?如何解决可持续发展的最大难题?

  低油价将油田企业逼向退无可退的“墙角”,生存和发展两大命题亟待破解。

  有地质大观园之称的滨南采油厂,历经半个世纪的高效勘探开发,逐渐进入特高含水阶段,自然递减加快、后备资源接替不足、效益稳产难度大。

  面对严峻挑战,这个厂彻底转变观念,立足当前、着眼长远,瞄准十三五末“产量重上200万吨,对应盈亏平衡点降至45美元/桶”的战略目标,千方百计增加SEC储量(按美国证券交易委员会标准认定的剩余经济可采储量),坚持高效勘探、效益开发不动摇,全力增强竞争力和可持续发展能力。

  2017年,该厂SEC储量止跌回升,达到1065万吨,比2016年底增加114万吨,累计考核利润达2.06亿多元。

  揭开SEC储量“神秘面纱” ,人人都能作贡献

  油田劳动模范、采油管理一区注采四站采油工孙东方像对待孩子一样对待油井,15口长寿井平均检泵周期1455天。

  “以前,只想着管好井,现在明白了,这对提高SEC储量有帮助,”孙东方说,“人人都是提高SEC储量的贡献者,努力让每口井都长寿。”

  SEC储量跟我们有什么关系?提高SEC储量,我能做些什么?

  以往,大多数员工都觉得SEC储量“高大上”,离自己很远,没多大关系。

  怎样揭开SEC储量的“神秘面纱”?厂党委中心组组织专题理论学习,启动“头脑风暴”模式,在思维碰撞中统一思想、明确路径。

  课件联系实际,从国内外石油储量分类、SEC储量定义、计算方法、对经营效益的影响因素及提高途径四个方面,“接地气”地解读SEC储量,让大家都听得懂、能领会、可落实。

  全员学习捅破一层“窗户纸”。“SEC储量是现有技术、经济和法规条件下的剩余经济可采储量及价值”,其大小代表企业实力和发展后劲。目前,折耗费用占采油厂完全成本三分之一以上,总量很大,其大小与储量价值密切相关;SEC储量减少,下年折耗率和折耗就增加,直接影响企业效益和员工收入。除油价外,产量、递减率和成本是影响SEC储量的主要参数;管好井、注好水、降成本都能提高SEC储量。

  “人人都能出把力”的意识激发了员工算效益账、干效益活、采效益油的热情,集聚起增加SEC储量的强大力量。

  每滴油必夺效益,月产增加1000吨SEC储量增加10余万吨

  为落实高效滚动区块,采油厂地质所地质勘探室主任陈雷细化老井复查,部署的滚动勘探井单140-斜2井,日产达15.7吨,区块新增商业开发储量40.13万吨,新建产能1.03万吨。

  像陈雷一样,为找到更多“优质粮”,勘探技术人员“白加黑”“五加二”投身地质研究。

  “月产量与SEC储量近似呈线性关系,月产越高,SEC储量越大,”采油厂厂长谢风猛说,“月产增加1000吨,采油厂SEC储量就增加10余万吨。”

  一口井平均投资500余万元,打得好,就是优质资产;打成空井或低产井,就是无效或低效资产。

  聚焦新增储量开发效益,这个厂以寻找规模优质储量为主攻方向,实施资源优先战略。他们优选评价勘探目标,精细井位论证部署,完钻探井6口、滚动井11口。滨县凸起斜坡带复杂类型油藏滚动勘探部署滚动井5口,上报控制储量206万吨;利津沙二段及平南油田零散扩边,落实地质储量60余万吨。外围勘探上,探井利332井、滨斜178井均钻遇油层,预计新增控制储量160余万吨。

  “低油价下,要摆脱规模依赖,以效益论英雄,才能增加SEC储量,摊薄完全成本。”地质所开发三室主任吕维刚说。

  该厂改变规模建产、整体调整的开发思路,加大滚动建产、注采完善方案实施力度,抓实单井提质增效系统工程,推动后备资源向优质产能转化。去年,新老区产能建设11个单元,完钻新井119口;高效注采完善新井55口,平均单井日产同比增加0.3吨,单井投资同比降低40余万元,新增产能6.1万吨,新增可采储量60余万吨。

  自然递减率每降低0.1%,SEC储量增加10多万吨

  厂技术管理科抓注水工作的劲头越来越足。半年多来,采油厂每周督查、通报的25项重点工作,已完成23项。

  2月27日,采油厂启动三年注水工作规划。“自然递减率与SEC储量呈负向非线性关系,递减率越低影响程度越强,每降低0.1%,SEC储量就增加10余万吨,”谢风猛说,“水驱储量是采油厂SEC储量的主要构成部分,要以注水工作为灵魂,综合施策,夯实老油田稳产基础,有效提升SEC储量。”

  该厂以控制递减为目标,强化开发、工程、作业、生产、综治一体化运行,推进注好每一吨水、管好每一口井、争抢每一分钟、少递减一吨油的“四个一”精细管理。

  以提升“三率”为主线,该厂将注水综合指标纳入绩效考核,出台配套激励政策,紧抓实抓节点运行,促水质、水井、水网管理水平提升。

  着眼提升注水井洗井质量,该厂坚持“一井一策”。2017年,洗井1498井次,同比增加212井次,每井次洗井水量增加23立方米;完成水井作业261井次,同比增加63井次。同时,强化治理水质,维修精细过滤装置9套、清罐16座,日有效注水同比增加1259立方米。

  “长停井是效益开发的制约点和潜力点,不仅拉高吨油折旧成本,还影响动态井网完整性,加大井区自然递减,”地质所开发二室主任霍爱民说,“储量失控还导致SEC储量减少。”

  该厂强化长停井排查和效益分析,制定扶停三年规划,扶停油水井170口,年产油6.47万吨,恢复控制储量878万吨。

  一系列“组合拳”过后,2017年,滨南厂注采对应率、分注率同比增长0.4、0.9个百分点,稀油自然递减率降至8.2%,保持在较低水平。

  油价越低越要控成本,节约一分钱都对提高SEC储量有贡献

  采油管理二区职工王立峰,是个名副其实的“破烂王”。10多年来,仅旧工具、旧零件回收修复再利用,每年可节约成本1万余元。知道节约一分钱都对SEC储量有贡献后,他更“抠”了。

  “成本对SEC储量影响呈负向非线性关系,”谢风猛说,“油价越低,成本对其影响越强,就越要降低成本。”

  按照“一切成本都可控”理念,采油厂算好大账、细账和长远账,强化全成本、全要素、全过程成本管控,初步实现绩效考核由指标管控型向效益目标型转变。

  做实油藏经营责任主体,该厂探索下放经营自主权,采油管理区和专业化队伍实现从“要我省钱”到“我要省钱”转变。

  突出日常注采管理,全力培养长寿井和稳升井组,降低躺井率,年维护作业井次比计划减少141井次。

  凸显资源资产优化,盘活闲置资产、报废资产,2017年该厂减少折旧费1485万元,土地资源优化239.78亩,创效246.4万元。引导员工“动起来、走出去”,人力资源优化创效5282万元,外闯市场创收845.46万元。

  去年,该厂单位完全成本比预算降低6.1元/吨。

  2018年,该厂又瞄准“2020年SEC储量达到1630万吨”目标发起冲刺。

信息来源:胜利日报
2018-03-12