孤岛厂打好冬季精细上产进攻仗

  2017年12月20日,孤岛采油厂活动注汽一站副站长张伟一直在1号注汽现场忙碌着。最近,注汽锅炉空压机出现异常停运,造成设备效率降低。他不顾天气寒冷,在现场连续拆装空压机继电器4遍,分段测压,测时4个小时,最终解决了这一问题。

  同样,在注采202站中86计量站,班长姜言亮通过对GD2-29-520井进行加密资料录取,及时进行参数优化措施,调整后日油增加1.8吨。

  随着年末岁尾脚步的临近,孤岛采油厂干部员工在寒冷天气里,坚守在各个施工现场,穿梭在各个抽油机旁,用他们专业的眼光审视着每一台设备、每一条管线、每一口油井,为2017年圆满收官和2018年平稳起步努力。

  为确保精细管理工作的落实和工作措施的优化,孤岛厂机关人员紧盯生产一线,抓重点、把关键、促运行,及时协调好生产中遇到的各类问题。同时,结合工作实际,带着课题下基层,送知识送技术,召开精细管理案例分析,保证生产的高效运行。

  在冬季原油上产的冲刺阶段,为强化执行力的落实,孤岛厂还把党员干部的责任追究考核放在首要位置,对工作目标、费用控制、执行能力等方面制定了严格的绩效考核制度,进行多方考评,促进提升制度执行效率和管理质量,实现了全厂产量运行的一盘棋。

  因天气寒冷,冬季稠油井容易因管网堵塞等问题,造成稠油产量在冬季出现低谷,影响采油厂原油生产稳定。

  在这种情况下,孤岛厂坚持做好各生产节点的冬防保温工作,减少热量损失。同时,提前部署加热炉和地面掺水管线的清洗工作,增加掺水温度和掺水压力,提高地面掺水效果。

  采油厂还在52口油井率先应用了活性水降黏工艺。该工艺可以实现井筒和地面降黏的效果,取得平均日增油0.21吨,最大载荷降低6.9千牛的良好效果。当冬的脚步悄然而至时,孤岛厂还本着“早谋划、早动手、早受益”的原则,“全盘扫描”冬季设备隐患,提前制定整改措施,对存在的问题及时整改,落实责任到岗到人,彻底根除脏、松、漏、缺现象,全面提升设备“免疫力”,确保冬季设备的安全运行。

  与此同时,孤岛采油厂狠抓油区综合治理,严格落实“三防”措施,运用油区指挥中心信息化平台,24小时监控油区,全方位防范打击不法分子的盗窃破坏活动,肃清了油区治安隐患。

信息来源: 
2018-01-04