2017年,在生产规模持续扩大,产液量增长240万吨的情况下,油田通过调整产液结构、推行“避峰填谷”用电、优化电网无功分布降网损等措施,实现开发用电量同比减少4500万千瓦时,分公司节电挖潜工作创效显著。
在2017年局党委扩大会议上,油田明确提出“以稳产2300万吨左右为前提,将对应的盈亏平衡点降至50美元/桶”,吹响了稳产降本的冲锋号。在油田生产操作成本中,电费占比超过三分之一,比重较大。据油田生产运行管理中心相关负责人介绍,占成本的比重越大,挖潜增效的潜力就越大。想要在降低用电量上做文章,就要揪出 “出工不出力”的节点,提高运行质量和效率。
生产运行管理中心将目光瞄向生产中的无效用电。他们从源头抓起,通过优化油水井生产,降低低效无效产液量,实现油井单耗下降0.06千瓦时/吨。在采油环节,运用“三线四区”经济运行模型优选工作量,低油价时实施计关、周期产油改善开发效果,调减无效益产量。同时,压缩高成本稠油转周工作量和三采注聚工作量,通过调减高于边际成本业务量减少无效和低效用电。2017年共压减高成本液量200万吨。在注水环节,统筹优化注水站能力、压力、布局及管网配置,优化注水参数,改善注水效果,降低注水单耗。
在用电运行方面,油田依托油气生产信息化技术调整油气生产周期,推行“避峰填谷”用电措施,同时优化变压器容量配置,降低综合电价。东辛采油厂通过开展油井、注水泵站峰谷分时运行,推广小容量变压器循环替代以及实施直流母线群控技术等措施,综合用电单价近几年持续降低,收到了显著成效。
电在传输的过程中出现电网损耗虽然是不可避免的现象,但可以通过优化、技术创新降低损失。在优化电网无功分布降网损方面,油田开展供用电一体化无功治理,推广应用无功补偿技术,加强电网无功及力率电费考核,降低电网损耗2000万千瓦时。
在系统优化方面,2017年,油田将分布在各采油厂的电力集中起来,实现油田层面的电力专业化管理。通过整合电力服务资源,发挥优势,油田打造了高低压一体化、工业民用一体化、外购内供一体化的电力专业化服务队伍。电力专业化后,油田电网供电质量和效益明显改善,电网故障次数下降34条次,电网损耗下降0.25个百分点。专业化管理成为降本增效的一把利器。