滨南采油厂管理二区:为油井开启“节能模式”

  面对严峻的用电形势,滨南采油厂采油管理二区从生产运行的275口油井找潜力,强化用电管理,从基础工作做起,把节电做到细处,为每一口油井量身定做方案,为油井开起“节能模式”。

  尚8X232井是一口新井,这个区技术室从开井就对这个井进行原油粘度、载荷、电流、电量进行跟踪分析,为该井量身制定加药热洗计划。因为该井的粘度小乳化严重,就把初期的降粘剂改为现在的乳化剂,同时加密热洗周期,改为半月一洗井。通过这些措施的开展,这个井的日耗电量从开井时100kw/h左右的降低到现在的64kw/h。

  这个区为有效控制电量损耗,节约电力资源,从各个单井入手。通过强化“一井一策”管理,利用四化平台、工况运行管理平台,对所有油井制度重新优化。根据单井电量波动情况,及时查找和分析电量波动的原因,为每口电量波动井制定临时措施,控制电量增长,对高回压、高耗能的油井采取有针对性的热洗、加药、调参等措施,降低油井负荷,减少耗电量。对高含水井及低产低效油井开展治理工作,采取降冲次、间开等措施,减少电量支出。对正在运行的井下电加温设备,严格控制加温电流,避免电能浪费。从7月5日以来,这个区为控制单井载荷,减小耗电量共热洗48井次,人工添加破乳剂、降粘剂108井次,调平衡19井次,仅仅通过调平衡就做到日节电220kw/h。

  在降低单井能耗的基础上,这个区还从职工思想上抓起,要求每一名干部职工树立节电意识,从节约每一度电做起,对全区的生活区照明灯,早晚照明时间进行调整,杜绝长明灯。室内电器设备,电脑、电风扇、空调、照明灯做到人走断电,为节电降负荷贡献力量。


信息来源: 
2018-08-15