滨南采油管理七区:让“节能降耗”成为一种习惯

  6月12日中午休息时间,采油管理七区47号计量站职工王福彪仍旧在工具房里忙活着。走进去一看,原来王福彪正利用皮带的耐磨特性,将换下来的废旧皮带做成了一个个盘根来密封井口。这种盘根密封效果好,使用周期长,不仅降低了职工的劳动强度,还大大节约了生产成本。

  面对采油成本更加紧张的形势,该区始终本着“节约才能降效”的原则,把节能降耗作为增效点,积极开展“多提合理化建议增效益”活动,见到了显著效果。

  在生产上,该区牢固树立“问题就是资源”、“发现问题比解决问题更为重要”的细节管理理念,不断引导职工用心去发现细节,在细节管理中创效益。他们认真分析电量上升的主要原因,对耗能设备逐台、逐点进行分析,寻找增效节约点,对抽油机井及时调整平衡,对油井上私拉乱接的违章用电现象进行彻底清理,严厉杜绝设备“跑、冒、滴、漏”的现象,并对办公室、宿舍、公共场所内的所有用电设备都做到了严格管理。

  针对长期低产低能,长期高能耗、高含水低产井,优化其开井方式,采取晚上开白天停的间歇式开采方式。针对原有的正常工作状态发生改变的抽油机井,对其进行合理调整冲程、优化冲次,有效延长了抽油泵寿命,减缓了管、杆间的偏磨次数和偏磨程度,大大减少因偏磨造成的躺井几率,实现油井系统能耗最低、产量最高、检泵周期延长,达到“节能降耗增效”的目的。

  与此同时,经营管理室把每月材料费经过仔细核算,分配到各个班站,使基层班站人员清楚地知道班组每月的材料消耗情况,做到心中有数,养成勤俭节约的好习惯。在班组中,针对成本紧张的实际情况,从一点一滴做起,采取行之有效的管理办法,大力提倡修旧利废工作,能用旧的不领新的,把回收的废旧材料集中保存,利用业余时间进行修复,然后再利用,减少了材料消耗,有效降低成本,并制定了相关的奖罚制度,激发了职工节能降耗的热情。

  目前,该区每一名职工都十分注重节约意识,维修站焊工严把焊条用量,资料化验室控制报表纸张数量,泵站严控机油用量,各个班组展开了修旧利废、变废为宝的活动,大家以浪费一滴油、一度电、一截焊条为耻,个个养成会精打细算的好习惯,并在工作中注重“动脑子”干活,对日常生产中出现的浪费和不合理现象,及时提出相应的合理化建议,为该区的成本控制夯实了基础,更为适应新常态做出了贡献。


信息来源: 
2018-06-14