在严峻的生产经营形势下,滨南采油厂管理六区积极应用SRM节能调速电机,为抽油机换上节能“心脏”,有效解决了高转差电机耗电量高等问题,实现了节能降耗。 目前该管理区开井180余口,使用高转差电机157台。高转差电机平均单井日耗电300千瓦时,耗电量高,调冲次必须停井更换皮带轮才能完成,调参难度大。同时存在起动时对设备冲击大,启动冲击电流高,影响电网正常运行等问题。为有效解决日耗电高、电费成本高的问题,这个管理区在做好前期调查分析的基础上,在单6块、单56块和单稀油等区块的油井上安装更换SRM节能调速电机。
SRM节能调速电机结构简单,自动化程度高,在很宽的调速范围内效率都在90%左右。SRM节能调速系统采用计算机控制+模糊化控制技术,可实现多参量非线性控制、变速控制,效率高,能够节约30%~80%的电能。同时,电机起动时为软起动,起动电流小,起动转矩大,对设备无冲击,对电网也没有冲击和污染,运行安全可靠。
截至目前,管理区共更换SRM节能调速电机25台,日节约电量2511.7千瓦时,成功调参12口,增油25吨/天,工况合格率提升了2.5%,在节能降耗的同时,有效提高了管理区的注采管理水平。